吉林石化碳纤维国产化改造取得突破进展

“太好了!纺丝终于实现满工位下轴。”9月14日,吉林石化公司碳纤维厂生产信息群中传来好消息,原丝单元满工位运行取得重大突破,创建厂以来的历史最好。

  产品成本居高不下始终是制约吉林石化碳纤维发展的瓶颈问题。为此,碳纤维厂以降低生产成本、提升装置运行效能为突破口,全面启动脱瓶颈改造项目,并将蒸汽牵伸箱国产化改造列为项目重点之一。

今年3月份以来,因疫情原因,项目进展一度受到影响,但这丝毫没有阻挡干部员工的攻坚脚步。副厂长亲自带队南下张家港,实地监督蒸汽牵伸箱国产化改造进程。技术人员采取厂、院分时段工作及异地网络办公等非常规手段,开展项目设计及参数比选,组织进行科研生产准备,与设备厂家进行技术交流,积极申请开通绿色通道加快审批及设备采购。多措并举,既保证碳纤维科研生产任务,又确保了脱瓶颈改造项目的如期开展,力争将损失的时间抢回来。经过精心筹划和组织,7月上旬,改造后的蒸汽牵伸箱终于运抵工厂,并顺利安装到位。 

  进入9月份,纺丝单元进入到蒸汽牵伸箱运行调试阶段。为了验证效果,各级干部24小时不间断轮流蹲守现场,跟踪数据变化情况,及时做出工艺调整。经过5天繁忙而紧张的调试,流程顺利打通,纺丝单元运行趋于平稳,并成功实现1K原丝满工位下轴。

(张晓君 谭雪春)

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