金陵石化:盯紧五大目标,推进常减压装置挖潜降本

金陵石化:盯紧五大目标,推进常减压装置挖潜降本
 
7月6日早晨,金陵石化51号路东,炼塔耸立,装置鳞次栉比,炼油四部装置主管闫家亮正在常减压装置巡查。4号常减压装置作为油品质量升级的主力于2012年4月24日一次开工成功,年加工能力800万吨,为中国石化最大常减压装置之一,吸引了该公司三级领导的经常光顾和格外关注。
“这套装置平均每天处理量超22000吨,运行好坏影响着整个炼油环节的经营效益。”闫家亮介绍,“我们根据原油含硫量,以及市场对品种的需求,采用先进工艺技术优化操作,确保装置的总拔出率、能耗指标、长周期运行等均达到较高水平。”
据了解,2012年以来,这套常减压装置在总部同类装置达标竞赛中一直名列前茅,在该公司生产装置中,也一直保持了创效“龙头”地位。这套装置采用生产新工艺,实施初馏塔提压操作,以弥补装置无压缩机回收轻烃的难题,保证塔顶瓦斯全部被回用。同时,装置落实节能降耗措施,应用先进技术回收低温热,实现了装置低温余热的回收利用。
百日攻坚创效行动以来,该公司专家和技术人员多次召开“诸葛亮会”,从工艺、设备、环保等环节深挖装置潜力,不仅节能降耗,而且通过创新创效实现效益最大化。
优化装置工艺路线成为攻坚的第一个目标。攻关组经过研讨论证,将4号常减压生产方案与3号常减压互换,4号常减压装置的减压渣油直供渣油加氢装置,为催化裂化装置供料,可以增产丙烯和汽油等高附加值产品;而3号常减压装置的蜡油供给下游装置生产沥青。该优化措施不仅提高了渣油加氢装置的进料温度,同时延长了装置过滤器的冲洗间隔,也有利于提高装置掺渣比,还降低了装置总能耗。目前,4号常减压减压炉出口温度降低了10℃,燃料气单耗每吨降低了1.5千克标油。
加热炉炉效是攻关组的第二个目标。炼油四部开展加热炉炉效竞赛,各个班组积极探索最优工艺条件,确定最佳负荷的温度平衡点,同时根据大气压、氧含量等变化因素,精细调节加热炉炉温,精心控制炉膛氧含量和排烟温度等参数,及时调节火嘴、清理火嘴视窗,减少了积碳,确保了加热炉均匀燃烧。目前,加热炉炉效93.41%,提高了0.8个百分点,每小时节约燃气0.08吨,每月节支11万元。
“三剂”用量管控是攻关组的第三个目标。该公司健全了“三剂”耗用的管理制度,严格了用剂考核,组织专家结合塔顶回流罐pH值、电脱盐排水及原油乳化状况提出优化意见,减少“三剂”用量和加注频次。6月份同比上年同期减少三剂用量12.8吨,实现降本22万多元。
节约水资源成为攻关组的第四个目标。该公司航煤出厂受疫情限制,4号常减压出装置界区增加至催化裂化回炼管线,需要提高常一线出装置温度来保证催化裂化原料温度,为此停运常一线两台水冷和一台空冷,常一线出装置温度由40℃提高至100℃,每小时可减少循环水用量200吨。
无泄漏管理也是增效和环保的“利器”。该公司强化无泄漏管理,推广“泄漏就是事故”的理念,按介质危害和处理难易程度实行泄漏ABC分级管控,所有密封泄漏点按钳、电、仪、运行部四个专属职责建立泄漏点台账,逐项落实消除责任人。炼油四部泄漏率从年初的0.35‰下降到6月份的0.14‰。
(窦豆 陈平轩 )
金陵石化记者站 窦豆18952001130

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