早上七点半的平度新河园区,天色一片澄净。海湾精化硅胶厂工段长姜建建匆匆走向硅溶胶车间。他几步来到酸性交换釜前:“这层过滤网,就像给物料戴了层口罩,今天必须完成更换。”作为厂里的高附加值产品,酸性硅溶胶近三年市场需求量激增35%,但每批次7-8小时的转料时间,却成为制约产能提升的“瓶颈”。

生产线上,透明的原料胶在交换釜内缓慢流动,附着于树脂表面形成了顽固残留,增加了再生处理难度。更关键的是,转料时间每延长一小时,盐酸消耗便上涨3%,烧碱用量也跟着上升。
“能否找到适配的孔径底网,在提升生产效率的同时降低消耗?”针对生产痛点,硅胶厂厂长助理、技术员宿亚健提出疑问,并带领团队开启试验与调试之路。他们先后拿出3种方案,最终锁定最优解,为生产效率的提升与成本控制打开新的突破口。
原不锈钢滤网被拆下,更加适配产品粘度的滤网正式投入使用,大大缩短了硅溶胶的转料时间。硅胶厂通过对滤网目数及层数的精准优化控制,给离子交换效率带来了实打实的性能提升。实测数据显示,转料阻力直接下降22%。“现在物料通过速度明显加快,釜内残留基本清零。”刚完成转料作业的姜建建看着洁净的釜体介绍道。
加料环节的优化更是关键的一环,原本沿管壁流淌的原料胶,如今通过新装的旋转喷头呈伞状喷淋而下,这种中心分散式加料方式,避免单点位进料造成局部凝胶的风险,同时也让交换反应效率直接提升18%,大幅缩短生产周期。

在此基础上,技术团队进一步对生产流程进行优化重构。他们打破“再生-洗树脂-交换-再生”的传统模式,创新推出“再生-三连交换-再生”的新工艺。“取消两次再生环节,每年可节省盐酸120吨、烧碱85吨……”画完生产流程操作图,宿亚健算起了效益账。
硅胶厂首批采用新工艺的产品顺利下线后,生产记录显示,转料时间从原来的7-8小时,缩短至2.5小时,产品收率提高了4.5%。这套提质降耗“组合拳”,成为企业高端产品“走出去”的又一张名片。
一直以来,海湾精化硅胶厂以创新为核心驱动,积极推进技术革新,攻坚关键技术难题,多项自主研发的创新举措投入使用,产品质量和管理水平实现全面提升。技术革新永无止境,四季度,硅胶厂将持续围绕“提质降耗”主题,锚定更高目标全力以赴、奋力攀登……
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