11月10日8时,克拉玛依石化公司延迟焦化装置的焦池旁,工艺二班外操员罗政打着手电筒望向水面——清亮的冷焦水泛着微光,以前那层黏糊糊的黑油花已不见踪影。站在一旁的班长孙新东笑着说:“折腾了大半年,这只‘油老虎’总算被咱们降住了。”
这只“油老虎”究竟有多难缠?“冷焦改放空阶段,放空塔顶冷却产生大量污水,并且油水严重乳化。而常规撇油、静置沉降这些老办法全不管用,不得不靠人工撇油。一个循环下来,焦池里还是油花遍布,严重影响焦炭质量。”孙新东回忆说。
面对这只“油老虎”,该公司炼油四部延迟焦化装置工艺二班果断踏上了一条“不按常理出牌”的攻坚路。班里每月拿出3000元作为专项奖励,把化学需氧量(COD)达标率和改进建议数纳入考核。班里通过查资料、算参数、模拟流程,最终确定了一个新方案——在放空塔顶气相线上新增柴油洗涤线,用柴油当“萃取剂”,把乳化水里的油“拽”出来。
“柴油的注入量是关键。量小了除油不彻底,量大了浪费,要卡得特别准才行。”孙新东说,“没有现成数据可参考,全靠我们自己试。”从小的注入量试起,取样频率从两个小时一次加密到半个小时一次,每次都要取七八个样本。
最辛苦的是守着数据调参数。分液罐要沉降三四个小时,员工就每隔半个小时记录一次液位;柴油和乳化水混合效果不好,就守着DCS微调注入量。“老师傅凭经验摸规律,年轻人记数据找趋势。”副班长朱刚说,新老员工凑一块,愣是把“土办法”打磨成了“精细活”。
如今,焦池放水清清亮亮的,取样频率回归正常,COD稳定达标,月均污水排放量大幅下降。孙新东感叹道:“要说我们班组有什么能耐,就是把老经验和新办法融合起来,降住了这只‘油老虎’。”
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