余热化作暖流——吉林石化苯酚丙酮装置蒸汽凝液回收采暖系统改造纪实

  经过紧张的攻关,吉林石化苯酚丙酮装置蒸汽凝液回收采暖系统改造项目圆满完成。此次改造共计利旧管线1127米,节约管线、保温等材料费、施工费100余万元;经过优化输送路径、回收方式、喷淋方式等系列改造,仅一个采暖期就可节约用汽成本20余万元。目前,项目运行稳定,实现了供暖达标,节能创效。

  踏勘:寻找最佳方案

  原来的采暖系统由染料厂1号泵房、2号泵房送水。因转型升级项目用地需要,2号泵房被拆除,1号泵房则由合理改造后的回收苯酚丙酮装置蒸汽凝液直接送热。

  苯酚丙酮装置生产过程中产生的蒸汽凝液温度超过80℃,如何实现回收再利用呢?2023年3月,吉林石化染料厂确立了蒸汽凝液回收、输送及采暖系统改造项目。现场踏勘,研讨最佳路径,方案比对和筛选……该厂公用工程车间副主任孙广牵头,与技术员尚炎、工人技师李兴运组成攻关组,踏上了技术改造之路。

  源头立新,方案抓起。经过反复确认,苯酚丙酮装置蒸汽凝液送出泵的流量、压力、扬程、功率等性能参数和运行方式,完全符合采暖系统供热运行工艺要求。收集管线长度数据,确认管线弯头、吊卡子数量、支架质量……三个人攀爬架桥几百遍,脚上磨出了水泡,后又各自在家反复推敲、撰写方案,终于成功比对筛选出了最佳改造还建方案。

  革新:技改妙招连连

  苯酚蒸汽凝液的回收与优化输送路径是关键。他们计划利旧2号泵房的800多米管线,可管径要由159毫米变为108毫米,存在输送风险。三个人一起研究,想出了安装直通阀和分支阀门的小妙招。新方法既没增加成本,也没改变路径,还消除了隐患。

  变通回收方式一举两赢。苯酚蒸汽凝液输送到1号泵房后,回收方式将如何技改还建呢?他们利旧原来的回水罐、采暖罐,改造成为进回水罐一个入口,进采暖罐两个入口。进入采暖罐的两条插底管分别延长,插入罐内3.5米。“原来凝液只能进回水罐,现在两个罐都可以进,消除了原来设备检修时不能自由切换的弊端。采暖罐增加一个入口,相当于增加了直径,凝液进罐更顺畅。插底管增长,使采暖期蒸汽凝液换热能力增强,热能得到了更加有效的利用。”孙广说。

  优化喷淋方式节约热能。为保证低压蒸汽给采暖罐采暖水直接换热充分无浪费,他们将加汽管线由原来的一个进口改为两个进口,同样插入罐底3.5米,同时增大了喷汽口的直径,减小了喷汽口之间的距离。“原来一送汽,就咕咚咕咚直响,噪音特别大。现在增加了一个加汽插底管,又把采暖罐喷汽管钻出多个均匀的排气孔,蒸汽利用更加充分。”李兴运介绍说。

  投运:管线无一点滴漏

  “苯酚装置送水泵运行正常。出口压力升高0.03兆帕,符合送水工艺要求。”“采暖罐、回水罐液位上升正常,送水泵开启正常。”好消息纷至沓来,7月13日,蒸汽凝液回收和输送设备、管线还建完成投用。9月30日,2号泵房采暖管网还建和1号泵房设备设施及管线改造全部结束。10月8日,全系统试运行,利旧蒸汽管线无一点滴漏,采暖期正式投入冬季采暖保供。

  本着“省一分钱比挣一分钱容易”的理念,在采暖系统还建及新管网敷设中充分利旧原有的设备与管线。两个泵房采暖管网合并后,共有55千瓦和75千瓦采暖泵4台,采暖期仅使用一台55千瓦的采暖泵供厂前采暖,一台75千瓦的采暖泵供厂区西半部和还建的东半部2号泵房的供暖区。采暖泵实现了一开一备,方便应对异常和组织检修。

  寒冬时节,外线回访供热温度和巡线排查供热隐患成了他们的一项日常工作。他们需要检查压力、流量、温度,发现漏点及时处理,避免能源浪费。“现在只用1号泵房,就把生产余热转化为厂前、东部原料库、中部民营企业、西部兄弟单位及区内个别单位的民生供热,降本又利民。”刚刚完成末端高点排汽的尚炎,抹落睫毛上冷凝的雪霜,指着稳定的数据说。

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