近日,抚顺石化石油二厂对321#汽油储罐的调和喷嘴进行了技术改造,不但缩短了2/3的调和时间,而且预计年降低调和成本700万元。
该厂油品车间现有成品汽油储罐11台,均为5000立方米内浮顶储罐,用于成品汽油调和、储存。其中,321#罐调和效果不佳,每罐成品油调和时间均需要循环6小时以上,比预计调和时间超出2小时。另外,为确保321#罐一次调成率,每罐还需额外加入30吨高组分碳九,导致调和成本居高不下。
油品车间技术人员在清罐检修期间对321#罐进行检查后发现:该罐调和喷嘴为固定式,与其他储罐的旋转式或牛角式喷嘴不同,还设置在循环线入口管线上,位置在储罐中心处。在储罐高液位状态下,各调和组分不能充分均匀混合,在2个小时内无法调和出合格的成品汽油。为此,车间成立技术攻关小组,利用角磨机对调和喷嘴进行改造。他们在保持出口截面积不变的情况下,将原来7个直径25毫米的喷嘴封堵2个,剩余5个喷嘴通过切削改变射流角度,形成5个直径29.5毫米的喷嘴。
经过实践验证,喷嘴改造后实现了改变罐内介质搅拌状态的效果,达到了在循环2小时内实现调和均匀的目的。9月2日,321#储罐改造后投入使用,进行92#车用汽油调和,循环时间为2小时,达到了生产要求,投用效果达到预期改造目标。
近日,由北京蓝星清洗有限公司牵头完成的含油污泥高效清洗与油水资源化利用集成技术,在北京通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。
中化新网讯 站在“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键节点,中国炼油和化工产业如何以科技创新培育新质生产力,加速迈向绿色化、高端化、智能化?由中国石油和化学工业联合会主办,中国化工学会联合主办....
电子化学品作为电子信息产业的关键支撑材料,其技术创新与产业升级直接关系到半导体、平板显示、新能源等行业的发展,而光刻胶、湿电子化学品、电子气体等电子化学品作为其中的关键....