延安能化ACO装置运行能力获突破

  中化新网讯 近日,延长石油延安能化公司ACO装置运行能力获突破,装置双烯收率连续20天稳定在55%以上,运行负荷达90%。这标志着国内首套ACO装置攻关项目取得突破性进展,提升了增收创效能力。

  延安能化公司ACO装置采用KBR公司的催化裂化制烯烃技术,具有技术含量高、流程复杂、操作难度大等特点。2018年10月首次投料试车以来,受原料性质变化、催化剂选择性差、反应油气急冷器结焦等因素影响,加之操作过程中无可借鉴经验,装置双烯收率一直未达到基础设计值,严重影响了物料平衡及经济效益。

  “运行周期短、双烯收率低一直是困扰我们实现达产达标的两大难题,被列为公司重点攻关项目之一。”延安能化轻油加工中心副经理苏涛说。

  面对装置运行过程中遇到的瓶颈,延安能化公司成立技术攻关小组,多次与设计院、专利商分析讨论,实施了反应油气急冷器后增加油急冷器等多项技改,将装置运行周期从最初的50天延长至213天。在此基础上,逐步提高转化单元进料负荷,在高负荷运行情况下,通过调整反应压力减少工艺气在反应油气急冷换热器中的停留时间,从而缓解了反应油气急冷器的结焦速率,为提高双烯收率奠定坚实基础。

  “今年以来,轻油加工中心紧紧围绕达产达标目标任务,在大修期间实施了提升管进料系统和裂解炉系统改造,装填了新型催化剂,提高了装置运行平稳率,双烯收率从原来的48%提升至55%以上。”苏涛介绍说,装置大修开工后,该中心根据装置运行情况不断摸索原料组成,再结合双烯收率及时调整操作参数,总结出了适合实际原料构成的操作参数,进一步优化装置运行,提升双烯收率。

  据悉,延安能化公司ACO装置是国内首套烃类催化裂化装置,采用催化反应技术,在低温条件下生产乙烯、丙烯等高附加值产品。与以往的高温蒸汽裂解工艺相比,节能减排优势明显。

关键字:ACO装置
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