中化新网讯 日前,扬子石化炼油厂5300号柴油加氢装置历时10天完成检修,一次开车成功,提前7个小时产出合格柴油,成为该公司2020年首套检修成功的装置。该装置检修成功,对扬子石化公司提高柴油产能、拓宽产品种类、改善化工轻油品质、平衡焦化汽油具有积极意义。
结合疫情防控形势要求和公司生产经营情况,检修期间,炼油厂精心统筹,严格管控承包商入厂人数、严审准入资质,同时成立党员督查队和党员服务队,开展承包商检修现场疫情防控网络化管理。
装置停工过程中,为实现绿色检修,车间严格落实清洗、吹扫和置换方案,严格控制停工期间置换、清洗等产生的大量污水、含油垃圾,如钝化清洗液、含油保温棉等的排量和去向,确保“气不上天,油不落地”。炼油厂组织参检装置操作人员,对管线、阀门进行细致的排查和摸底,严防事故的发生。针对起重、高处和受限空间等特殊作业,该厂实施全过程监督和指导,确保了现场检修作业始终处于安全可控状态。
炼油厂还组织车间提前做好各项停车准备工作,编制装置开停车及检修环保方案,细化每日的工作安排、严格执行“三废”排放申报制。为了确保检修进度,炼油厂停车后发现硫化氢汽提塔内件腐蚀严重的突发事件,该厂决定将塔内件进行部分更换。针对5300号柴油加氢装置两台反应器卸剂、装剂作业难度大,环境恶劣等难题,该厂及时与承包商沟通,优化了人员配备和作业时间等施工条件,确保该公司级关键项目按计划完工。
4月23日,山东能源集团陕西未来能源化工有限公司大检修现场一派忙碌。随着筛分装置破碎一体机基础结构改造、滚轴阶梯筛装置及耐磨冲压板等各项升级改造施工完成,运行达10年之久的破碎机旧设备重新焕发生...
4月23日,山东能源集团陕西未来能源化工有限公司大检修现场一派忙碌,随着筛分破碎一体机基础结构改造、滚轴阶梯筛装置及耐磨冲压板等各项升级改造施工基本完成,运行达10年之久的破碎机旧设备将重新焕发生机。