降耗减排 增加效益——齐鲁石化烯烃厂绿色发展纪实

  今年以来,齐鲁石化烯烃厂把节能减排创效作为攻坚创效和绿色企业创建的重要组成部分,对表对标、优化创新,坚定不移推进,走出了一条能耗排放做“减法”、发展效益做“加法”的新路子,努力探索可持续发展道路。

  “下一步,节能重点在裂解炉热效率提升和蒸汽优化两个方面。”日前,在烯烃厂经济活动分析会上,主管节能工作的副经理唐迪平在总结安排工作时讲到,目前,他们正在对行动开展以来节能创效情况进行全面梳理和总结,制订下一步节能计划。

  攻坚创效行动开展以来,烯烃厂按照公司的整体部署和要求,第一时间进行部署落实,成立了节能降耗领导小组,完善相关规章,明确责任,量化管理。同时,从技术改造、装置运行优化、设备能效提升、蒸汽系统优化等方面确定专项课题,组成项目团队,深挖节能潜力。

  各基层车间结合各自生产实际,依据厂部下达目标分别制定工作清单,落实责任,确定时间节点和工作内容,指定跟进负责人,与开展装置能效对标达标相结合,实现了全过程、全方位节能优化。行动推进过程中,生产技术科加强指导、督导,全力推进目标完成。

  裂解炉是烯烃厂的耗能大户。为此,烯烃厂加大对裂解炉节能提效专题技术攻关力度,依托中石化相关技术科研单位,对裂解炉实施节能技术改造。1号裂解炉经过施工改造,投油后运行工况得到改善,投油负荷增加,运行周期延长,热效率提高,单位能耗降低。

  “目前,运行正常,排烟温度降低87℃。据测算,于改造前满负荷时相比,每月燃料气节省超过110吨,超高压蒸汽产量增加超过1200吨,增效超过50万元。”裂解车间主任冯丙坤算出了一笔精细节能账,在裂解加氢尾油工况下,热效率由89.3%提高至93.6%;在石脑油工况下,热效率由90.2%提高至94.9%;燃料气量8月节省143吨。

  与此同时,烯烃厂对排烟温度居高不下13号裂解炉和3号裂解炉实施检修改造,在不改变换热面积和裂解炉正常运行的前提下,对翅片管进行重新排列,降低管与管之间的高度,减少其在炉内的占用面积,增大原料预热模块翅片管间隙,加快烟气流通速度,增强换热效果。改造完成投用后,经公司专业部门检测,13号裂解炉热效率提高了2个百分点,仅从燃料气节省方面测算,日降本创效超过2万元。3号炉投用后,投油负荷由原来的20吨/小时提高到23吨/小时,排烟温度由原来的210度左右降到130度左右,热效率提高了近5个百分点。


关键字:节能减排
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