山西焦化苯厂技改年创效500万元

  中化新网讯  2011年,山西焦化苯精制厂制定技术改造方案,全年完成了提高产品总精制率、二甲苯塔内件改造、粗苯原料槽增设脱水器等技改、攻关项目6项,小改小革项目近20项,为公司增创效益约500万元。


  针对上年度产品总精制率平均值为97.43%、低于设计指标99%的实际情况,该厂将其作为技术攻关项目,通过实施技术改造和加强生产过程监管,严控工艺指标,及时调节,使产品总精制率月均达98.5%以上。若按年加工粗苯9万吨、回收率按提高0.8%计算,三苯产量每年可增加720吨,产品平均价按6000元计,可增加效益432万元。


  该厂利用5月份制氢系统更换催化剂的时机,对二甲苯塔内件进行检修改造,将蒸馏段由原来的20层塔盘改为15层塔盘,实施改造后产品中含二甲苯量首次达设计指标,解决了自开车以来二甲苯产品回收率低、工艺操作不稳定的技术难题,使二甲苯回收率比改造前提高了0.5%。


  由于3个3000立方米的粗苯原料槽脱水管道较粗,脱水阀门不易控制,在粗苯脱水时尤其是脱到水苯界面时,苯与污水外观上不易分辨,极易造成大量的苯流失。为彻底解决这一难题,焦化苯精制厂技术人员对3个粗苯槽各增加一套脱水装置,既可回收流失的粗苯,又减少了对事故池的水质污染。粗苯槽脱水装置投用后,据测算,年可回收粗苯15600千克,每吨粗苯按5000元计算,每年可为公司创效7.8万元。  

 

关键字:焦化苯
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