近日,在大庆石化公司公布的2021年技术成果获奖名单中,炼油厂120万吨/年连续重整装置设备技术员郭斌的《再生风机及再生烟气系统防腐措施》《解决室外机组冬季低温无法启动问题》分别荣获一、二等奖。该车间主任王冠勇介绍,这套装置采用美国UOP连续重整工艺,流程复杂、设备种类数量多、自动控制水平先进。投产1年来,车间干部员工不断发现问题,解决问题,为新装置开出创新“处方”近30个。
惰性气体降腐蚀风险
由于连续重整装置特殊的工艺特点,催化剂再生系统需要持续注入一定剂量的全氯乙烯维持催化剂活性,同时催化剂在运行期间会不断失氯,造成重整装置极易出现氯腐蚀问题。
郭斌介绍,同类装置进口再生风机引压接管、排凝管等部位因低温发生过多次腐蚀泄漏,氯腐蚀也是困扰同类装置的难题。冬季室外温度极低,加剧了再生系统氯腐蚀问题。
为此,重整车间开展技术攻关,通过实测接管根部及死区温度,在易腐蚀接管位置通入再生氮气,将该区域内易腐蚀烟气吹走,彻底清除氯腐蚀的温床。
“该车间还采用同样的防腐措施,对因施工遗漏伴热而发生过腐蚀穿孔的再生区黑烧线进行吹扫保护,采用惰性气体防护易腐蚀部位,降低氯腐蚀风险,减少停车检维修费用和操作变动带来的安全风险。”郭斌说。
有限伴热带高效加热
连续重整装置再接触工段设置两台螺杆式制冷压缩机,油分离器内设计了两组电加热器,以保证机组正常启动。郭斌说:“去年装置开工后,机组油分离器温度低于允许启动温度,润滑油过滤器后温度低于机组低温保护联锁停机值,备用机组无法正常启动。”
为解决这个问题,他们通过加密电伴热带方式以提高机组油温,但电伴热系统设计容量限制。他们又通过研究机组特殊的供油特点和众多安全联锁保护特性,采取分段伴热,利用有限的伴热带长度,使润滑油在有温差的条件下充分混合,使机组油分离器、供油管路油温始终处于允许开机状态。
郭斌自豪地说:“这项技改彻底解决东北地区室外机组低油温无法启动问题,还为机组制造商提供解决低温启动问题的经验。”
限流孔板保催化剂连续再生
重整装置因负荷较低、反应温度也较低,待生催化剂积炭量在2.5%左右,低于工艺包要求。王冠勇介绍,装置在投产1个月后就出现了问题,UOP公司给出的解决方案是暂停烧焦,先维持催化剂循环,等待系统中所有催化剂平均炭含量在3%以上时,再进行正常烧焦。这样的间歇烧焦虽然能够维持催化剂再生系统的运行,但对催化剂活性恢复不利,还会增加员工的劳动强度。
该车间经过反复推敲,决定通过氮气电磁阀现场副线补入氮气,副线上设置限流孔板,限制补入氮气量。这样一来,既关闭了氮气电磁阀,又能够通过氮气驱动热力风机,保证冷却区入口流量。
该车间工艺技术员李建锋说:“在原控制方案的基础上,增加补入空气量分程控制的手操器,使之能够实现烧焦区入口氧含量与补入空气量串级,单独控制热力风机副线调节阀,氧含量可以稳定自动控制。”
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