涪陵气田智能排水工艺提效20%

  中化新网讯 “焦页57-5HF井自从采取智能化泡沫排水工艺后,一直稳定生产,日产气量达4万立方米,增产效果显著,超过预期目标。”日前,江汉油田涪陵页岩气公司采气工程管理部高级主管安毅洪,看着该井生产曲线喜上眉梢。目前,涪陵页岩气公司已在气田焦页192号、185号、57号、33号等采气平台实施了智能泡沫排水工艺,提高工作效率20%,累计措施增产700多万立方米。

  涪陵页岩气田已开发了8年,受递减规律影响,不少气井存在地层压力下降、井筒积液增多现象,尤其是试验井组和一期产建区气井已基本不能自喷生产,进入间歇生产阶段。为提高气井生产时率,自2017年始,涪陵页岩气公司研究并实施泡沫排水工艺,助力气井排出井底积液,解决水淹停产问题,单井日均增气0.5万立方米/天,措施效果较为明显。

  泡沫排水采气工艺在实施初期,主要采取单井单泵、人工加注的方式进行。该方式需要员工在现场将药剂一桶一桶地搅拌均匀后加注,由于加注泵没有自动保护装备,在加注泵运行、药剂加注时,员工需要待在现场时时观察和调整,存在员工巡检工作量大、加注泵易损坏等缺陷。因此,该公司决定在气田开展智能化泡沫排水采气工艺攻关实验及推广,提高工艺时效,保护现场加注泵,促进提升气田智能化建设水平。

  在智能化泡沫排水采气工艺攻关阶段,涪陵页岩气公司严格遵循油气行业标准和规范,充分调研行业相关经验和运行情况,通过开展智能化泡沫排水采气试验,确定了实验井选井原则。为增强装置适应性,技术人员几易其稿,讨论制定了智能化泡排装置设计方案,优选确定了各项智能控制功能,如备用泵自动切换、自动配药、超压和低液位保护报警、泵空载运行保护、可燃气体检测报警、历史数据存储及查询等功能。

  技术人员还不断优化智能装置技术参数,通过在电脑上设置,远传至中控室,实现药剂自动加注以及起泡剂自动切换,无须员工守在现场操作和调整,改变了人工加注药剂时一台加注装置只能同时为两口井加注的局面,实现一台撬装智能化装置同时向多口气井加注,大幅提高工作效率,降低劳动强度,减少了占地面积。


关键字:智能排水
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