中化新网讯 昨日,从延安石油化工厂传出消息,针对聚丙烯装置循环压缩机运行周期短、维修频次高等生产顽疾,该厂实施了科技攻关,改造效果显著。截至2018年12月底,聚丙烯压缩机运行周期延长至7个月,较此前最长运行时间提升1倍,达到历史最好水平。
据联合二车间技术员寇戈介绍,聚丙烯装置在生产运行中,由于循环水水质差、压力较低,导致循环气压缩机气缸夹套水(介质为循环水)温度高、换热效率降低,直接影响了压缩机缸体热效率,进而导致压缩机一级出口温度高达120℃~125℃,造成压缩机联锁停机次数频繁,每年平均停机次数多达5~10次,严重制约着设备长周期运行。
2018年4月,该厂组织技术员现场跟踪分析设备运行情况,对运行周期参数进行对比研究,决定实施“延长循环气压缩机运行周期”的科技攻关。一方面,运用“动力+”的方法,改造工艺流程,在循环水进水管线上新增一台机泵,以此来提升压缩机气缸夹套水的压力和流量,改善气缸自身温度。另一方面,在循环气压缩机入口管线处新增循环水夹套,介质为冷却水,有效降低管线温度,提升换热效率。
改造后,循环气压缩机入口管线温度降低3℃~6℃,达到降低一级出口温度的目的,压缩机气缸夹套水压力由0.35MPa提升至0.60MPa,换热效率显著,全年未发生因压缩机一级出口温度高导致联锁停机的现象,有效保障了设备长周期运行。
今年以来,重庆气矿从设备运行、维护保养、人员培训等方面入手,采取“责任落实、巡检维保、能力提升”的“三到位”做法,确保设备各环节全过程受控,提高设备运转效率和使用寿命,增产增效显著。
今年以来,大庆油田川渝探区锚定“一稳三增两提升”目标,面对老井产量下降、地面条件不完备、新井产建周期长等困难,持续老井措施挖潜、积极探索生产方式、强化合深4先导试验区管理,天然气日产持续增长,一季...