一切为了增汽减柴

  ——兰州石化炼油厂优化生产降低柴汽比纪实

  今年以来,兰州石化炼油厂围绕综合效益最大化主线,积极调整产品结构,优化汽柴油加工路线,努力增产汽油,减少柴油。1至2月份,柴汽比降低至1.493,与历史同期相比降幅明显。

  2019年,柴汽比的降低已迫在眉睫。针对这种情况,兰州石化炼油厂通过6项举措全面实施增汽减柴生产方案,进一步压减柴油产量,增产汽油等效益好的产品。常减压、催化、加氢装置相互配合,优化生产,共同在减产柴油、增产航煤、提高处理量上下功夫,将柴汽比控制在合理范围之内,全面推进资源结构和产品结构调整。

  常减压、催化裂化和延迟焦化是柴油的主产装置。该厂通过严格管理各主要生产装置的柴油馏出口控制范围、降低柴油收率等,把适合的组分转产成汽油、航煤、蜡油等,降低柴油与其他油品的重叠度,大幅减少柴油产量。同时,他们提高两套催化装置反应温度,加大催化反应深度,提高催化转化率。

  在优化调整装置工艺参数的基础上,兰州石化炼油厂充分发挥二次加工装置配套齐全的优势,用足用好多套加氢装置。80万吨/年连续重整装置满负荷运行,最大限度生产高辛烷值汽油组分;调整两套柴油加氢装置原料结构,严格控制精制柴油冷滤点,努力降低柴油库存。2月份,企业生产汽油18.52万吨,柴油27.3万吨,实施措施初见成效。另外,他们通过总结过去生产运行经验,采取提高柴油加氢装置石脑油干点,提高柴油加氢装置石脑油干点等改进措施,不断优化操作,降低柴油收率,努力增产汽油,实现柴汽比进一步降低。

  进入3月份,针对各生产装置运行现状,兰州石化炼油厂不断优化装置运行,深挖装置潜力,积极落实增产汽油、减产柴油措施,严格执行装置工艺卡片指标,优化各系统工艺操作关键参数。自3月8日120万吨/年重催装置复工生产后,550万吨/年常减压装置减一线进催化装置加工,严格控制加工量,大幅减少柴油额外量;两套重催装置保持较低掺炼比,全力降低蜡油库存,直馏重柴油作为催化原料,逐步提高催化蜡油350℃含量达到15%以上,将部分减顶油、减一线掺入蜡油组分;调整MTBE和烷基化装置加工负荷,有效增加汽油产量,多管齐下努力为公司增汽减柴。

  同时,该厂积极开展增产增效小指标竞赛活动,不断调动和增强一线员工精心操作、精细管理的责任意识。2月份,他们通过科学优化加工装置操作,实现柴汽比同比降低0.019。针对市场情况,该厂还通过及时开展经济活动分析例会,对成品油消费结构进行分析预测,根据市场需求及时优化生产方案,最大限度满足市场需求。


关键字:石化炼油
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