连续重整装置反应器上部催化剂结焦压降增长过快,导致装置不能满负荷运行。为解决这一难题,延安石油化工厂近日对该套装置实施了改造,增加了一台进料过滤器,解决了压降增长问题。
“由于原料油中游离氧在和杂质在高温下,会使催化剂结焦,从而使反应器压降增大,对装置收率存在很大影响。为了解决压降问题,确保装置高效运行,我们通过外出调研考察,决定在除氧塔后增加一台进料过滤器。”联合一车间负责人介绍说,该厂利用抢修抢修消缺契机,对除氧器进行了优化改造。
“这次优化改造好比对原料油进行了精细‘过筛’,让装置吃上‘细粮’。”生产计划部经理温铜川这样介绍。优化改造后,原料油通过除氧塔加热将其中部分游离氧脱除后,塔底油再经过滤器滤网的滤筒,脱除杂质,这样就可以为后续反应器提供清洁的原料油。当过滤器出入口压差较高时,技术人员可以将过滤器直接切出,用氮气反吹,蒸汽吹扫后,取出过滤网清洗干净后重新投用即可,使用维护极为方便。
新增过滤器投用后,经过两个月的运行,连续重整装置预加氢反应器压降速率得到很好抑制,未再出现上涨,目前仍保持在130KPa,且对预加氢反应未造成任何影响,保障了装置安全平稳长周期运行,为装置 “三年一修”奠定了坚实基础,改造效果显著。
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