截至2月底,大庆石化公司12套装置长周期运行打破历史纪录,其中塑料厂的多套装置更是成为其中的长运“明星”装置。“截至1月末,我们厂的线型装置新造粒系统连续运行80天,在中国石油集团公司内部创下国产造粒系统的首个长周期运行纪录;截至3月8日,高压一装置创出275天长周期运行新纪录,取得国内同类装置运行的最好成绩。”该厂全密度联合车间主任杨家靖介绍说。
线型装置
更新造粒系统提产能
线型装置新造粒系统是1986年该厂投用的老装置,产能小、设备老化。尤其是受制于造粒工段的生产能力,装置在生产高端牌号产品时,聚合系统只能降量生产,造成了产能的极大浪费。
为了使造粒能力与聚合生产能力相匹配,该厂对线型装置造粒系统、树脂缓冲料斗和反应器开车加热器等进行更新。2020年7月投用后,钛系产品负荷提高2吨/小时,茂金属及铬系产品负荷提高3吨/小时,今年茂金属产品产能还会进一步提升。“这套造粒系统作为中石油首套国产化系统,投产后我们就实施了长周期运行计划,实现长周期运行对于我们来说还是第一次尝试。”全密度联合车间设备副主任侯裕厅表示。
“不同的原理导致造粒机生产相同牌号产品时机组参数截然不同。2020年11月,我们采用了华东理工大学独有的造粒机新型螺杆专利技术。此项技术对螺杆结构形式加以改变,在保证推进功率的条件下,降低电耗,这也是该技术在国内首次获得应用。”侯裕厅介绍说。
高压二装置
更换应变仪解堵塞
截至1月8日停车检修,高压二装置创下连续运转211天的历史纪录,装置周期比此前延长一个月。
据塑料厂高压联合车间主任范铁生介绍,2005年高压二装置开工投产,生产周期只有两、三个月。“针对制约高压二装置长周期运行的压力应变仪堵塞问题,机动科通过钻研仪表新技术,多次与厂家交流,借鉴国内同类装置使用经验,最后选用了新型防堵超高压应变仪。投用至今,高压应变仪堵塞周期延长明显,并且数值指示平稳,消除了装置瓶颈问题,为高压二装置突破国内长周期纪录提供了重要保障。”机动科科长曹君臣介绍说。
高压一装置
技改除隐患稳运行
线型装置造粒系统、高压二装置的运行瓶颈已接连打破,而高压一装置的长周期运行依然被一些关键设备、阀门所制约。
“2018年,通过对冷流阀阀杆进行技术改造,延长了设备运行周期。我们又修复了造粒系统F405干燥器磨损轴承,更换了一根新轴承,增加了一个联锁监测探头,同时还对反应坝内关键控制阀门二号冷流阀填料进行了更换,装置保险系数大大提高。”高压联合车间工艺副主任张占宾介绍说。
仪表信号是装置的“大脑”和“神经系统”,对于高压装置来说更为敏感。利用去年的检修机会,仪表专业人员完成了6台调节阀膜片的更换工作,对仪表电缆多处易磨损部位采取强化措施,重新固定,消除了隐患。
原高压装置应用的四线制压力应变仪存在回路复杂、易受干扰、故障点多、指示不稳定等问题。他们将老旧的四线制应变仪更新为新型两线制应变仪,回路简单可靠,指示稳定,抗干扰能力强,减少了由于压力应变仪产生的仪表误动作,解决了困扰装置多年的应变仪误动作停车问题。
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