12月3日,吉林石化公司丙烯腈厂硫酸车间完成气体冷却塔循环泵设备改造,通过安装磁力耦合器,彻底消除出口玻璃钢管线裂纹隐患,预计年节约电费15.7万元,实现安全与效益双提升。
该循环泵原采用膜片联轴器,启泵时瞬时冲击力大,而出口为耐腐蚀的玻璃钢管线,强度相对较弱,长期受冲击易产生裂纹,可能导致介质泄漏甚至非计划停车,对安全生产造成影响。

为解决这一瓶颈问题,工厂组织技术人员成立攻关小组,经多方论证,最终确定采用磁力耦合器替代原有联轴器的方案。磁力耦合器通过非接触磁传动实现软启动,从根本上消除了启动冲击力。改造过程中,技术人员克服了电机底座移位、对中找正偏差、电缆穿线空间受限等难题,经过7天连续作业,顺利完成改造并一次投运成功,未影响日常生产。
改造后,循环泵启动冲击得到有效控制,玻璃钢管线裂纹隐患彻底消除。运行数据显示,电机电流由5A降至4.2A,降幅达17%。按年运行8000小时计算,年可节电费15.7万元,节能效果显著。
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