近日,广州石化1号CFB装置检修消缺后正常运行。本次检修消除了烟气系统的漏风问题,脱硫岛出口烟气流量减少了12万立方米/小时,引风机电流也下降了10安培,实现了环保效益双赢。
此前,1号CFB装置在2018年大修后已安全环保运行了500多天。随着运行周期的延长,近期,装置先后出现了脱硫岛出口烟气流量偏高、布袋压差升高、引风机电流升高等问题。
“脱硫岛出口烟气流量、引风机电流、布袋压差、布袋喷吹频次等参数明显升高,说明锅炉风烟系统存在严重漏风,这不利于装置经济环保运行,要尽早消除隐患。”动力二站技术员彭坤深入生产现场,详细检查锅炉炉膛本体、风道、防爆门、人孔门、手孔门、膨胀节、看火孔、取样管等,逐一排查和验证风机风门状态和严密性,最后发现锅炉尾部烟气再循环系统一、二次门无法关严,存在严重漏风现象。
烟气再循环系统是锅炉在低负荷运行时,为保证烟气脱硫岛反应塔正常运行,在引风机出口通过再循环管把烟气(风)引回脱硫岛来维持脱硫反应塔床层压降。但在锅炉额定工况运行时该系统阀门应处于严密关闭状态,否则会造成引风机电流高、能耗增加以及脱硫岛布袋压差高等问题。
在1号CFB装置停炉检修消缺期间,彭坤严格按照方案对烟气再循环系统进行检修。经过清理风道积灰、校正风门挡板、校对调节开度、调整风门行程、试验风门密封性等工作,确保烟气再循环一、二次风门开关灵活、关闭严密,彻底消除了漏风隐患。
装置消缺检修开工后,脱硫岛出口烟气量大幅降低。引风机电流下降,每年可节省成本约60多万元。与此同时,烟气量的减少使布袋喷吹频率由原来的1次/0.5秒降低至现在的1次/7秒,不仅节约了工厂风量,还大幅减少了脱硫岛布袋除尘器的工作负担,可延长布袋使用寿命一年以上,折合费用75万元,且无需在线检修,大幅降低了锅炉运行和设备检修的风险。
(黄敏清 姚婷婷 刘飞)
截至11月27日,中科炼化循环流化床(CFB)锅炉给煤机堵煤次数为零,标志着该公司成功解决CFB锅炉给煤机频繁堵煤这一行业性难题,大幅提升装置各项技术经济指标,为生产装置安稳运行创造条件。
受中煤陕西榆林能源化工有限公司的委托,9月23日—26日,陕西省石油和化学工业联合会组织专家对该公司开发完成的甲醇合成工艺优化增产研究与工业化应用项目和CFB锅炉烟气超低排放流场调控关键技术装置运行情...