“以前人工取样分析一组水质数据要花1个多小时,现在系统自动监测9项循环水指标、4项补水指标,数据实时更新,我们的工作量直接降了40%!”近日,在中原油田普光分公司天然气净化厂循环水场的加药间,公用工程车间生产协调岗主管文翰对智能水质分析系统赞不绝口。
该厂认真落实绿色低碳发展部署,在水务领域推进向绿提效、向智转型、向优赋能,推动水务工作实现绿色低碳与智能高效协同发展。
冷却塔内核焕新 节水降耗再升级
“以前冷却塔冷却能力不足,夏季高温天气我们总是担心水温过高影响全厂生产,现在改造后平均冷却能力提高到96%,外供水温降了1摄氏度,安全生产更有保障了。”该厂公用工程车间主任葛为帅细数着提效改造带来的变化。
2025年11月底,该厂一循、二循及空分空压站9台冷却塔提效改造项目顺利完工。
“别看冷却塔外观没大变,内部核心部件全换成了‘高精尖’。”该厂参与攻关的水务技术员李建军介绍。此次改造聚焦核心性能提升,通过三重技术升级实现质效飞跃:更换高效填料,提升散热效果;升级喷头并增加数量,让水流分布更均匀;更换新型收水装置,大幅减少水资源浪费,效果远超国家标准。
改造后,9台冷却塔日均节约电量7000千瓦时、新鲜水量650立方米,平稳运行与节水降耗目标同步达成。
智能系统上岗履职 节能提质更高效
“以前加药全靠人工化验数据判断,现在有了智能分析和自动加药系统,就像给循环水装上了‘智慧大脑’。”在该厂循环水场内,文翰指着屏幕上跳动的曲线介绍。
2025年10月份,该厂在循环水场安装1套智能水质分析系统,在一循、二循各配套1套自动加药系统,实现2路循环回水、4路补水的自动取样分析、自动加药功能。
这套系统涵盖总铁、电导率、浊度等9项循环水主要指标和4项补水指标,分析精度与频次完全满足集团公司水务管理标准。不仅如此,这套系统还能根据实时分析结果,自动调整缓蚀阻垢剂、氧化性杀菌剂的投加量,彻底消除水质控制的滞后性。
“现在水质综合合格率稳得很,年节约药剂、废水处理和人工等费用约47万元。”文翰介绍,智能化改造不仅减轻了员工劳动强度,更让水质管控实现了节能提质增效。
强化水务运行管理 筑牢发展硬支撑
“水务管理工作的成效,不仅取决于各系统的精细化运维,还依赖于全流程、多环节的协同联动。”文翰坦言。水务系统覆盖净化厂生产全流程,任何一个节点出现疏漏,都会影响整体运行质效与环保安全。
该厂聚焦水务管理重点难点,打出一套精准管控组合拳:针对凝结水站排放的中和水氨氮升高的痛点进行工艺改造,将高氨氮中合水分流至污水处理场进行深度生化处置,使出水总氮降低48.6%,达标水进入终端排放池合格外排,有效化解环保风险;升级改造板式换热器,回收凝结水热量、提高除盐水温度,日均节省低压蒸汽624吨、节电5000千瓦时;净化水场通过优化供水压力、改造消防水回收流程,降低供水单位电耗,减少资源浪费。
此外,该厂还立足水务管理长远发展,强化内部各班组、各岗位的协同配合,紧盯水质、水量、能耗等核心指标动态调整运行策略,同时积极借鉴行业先进管理经验,不断优化工艺方案与操作流程,推动水务管理工作向精细化、节能化、绿色化方向持续迈进。
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