中化新网讯 “洼3-洼8管道漏磁检测作业数据下载完成,试验过程顺利,确定了DN100管道的漏磁检测器开展管道内检测的条件,接下来要总结好经验。”2023年11月6日,辽河油田油气集输公司储运技术研究中心主任梁彦超介绍说。据悉,本次DN100管道内检测作业,先后完成机械清管7次,几何变形检测作业1次,漏磁内检测作业1次,是小口径管道检测技术的突破。
小口径管道漏磁检测技术研究试验的顺利开展,实现了辽河油田范围内首次对DN100管道漏磁内检测研究零的突破,填补小口径管道内检测技术空白,为拓展管道内检测技术覆盖面作出积极探索。
针对油田公司管网负荷高、设备老化日趋严重的现状,油气集输公司在历年管道失效案例中获悉,小口径管道占比超过80%。因此,攻克小口径管道内检测技术成为极为紧迫的重点攻关项目。
2022年,油气集输公司成立以储运技术研究中心为核心的技术团队,历经1年时间,先后完成方案制定、踏勘备选管道、开挖摸索确定管道路由、测量采集各项工艺参数等。同时,依据施工现场特点,设计并制造可移动式收发球筒,为检测器改造和顺利开展漏磁作业做好充分的准备。
此次技术研究最核心的难点是在内径仅为DN100的管道体内,改造出具有极高通过能力检测器。针对DN100管道工况,技术团队全力投入对漏磁检测器的优化改造。没有可借鉴的经验,技术团队大胆试错,首先克服管道内部空间受限这一致命难题,“麻雀内脏”虽然小,但磁力效果和通过能力必须得到充分保证。经过反复测算、论证和牵引实验,最终设计采用双磁铁结构并增加涡流检测单元,使检测器的通过变形能力由9%OD提升至14%OD,置信度达到90%。在充分保证检测器通过能力的前提下,有效提升了对金属损失缺陷检测精度。
此次作业采用氮气作为动力源,为避免超速气爆等现象,技术团队通过在现场实际摸索,多次调整参数后,最终给出最优背压值,有效控制检测器运行速度,确保检测器的稳定运行和数据有效性,提升了检测作业效果。
梁彦超表示,接下来,技术团队将进一步总结检测研究实验经验,形成小口径管道检测技术,做好该类管道内检测技术储备和应用推广。(张一峰 马瑞)
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