中化新网讯 近日,中科炼化裂解装置乙烯“三机”(裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯制冷压缩机)12套干气密封、6套控制系统密封良好,各项技术参数均达标,安全平稳运行超500天。这标志着国内首套国产化干气密封在中科炼化实现长周期运行。
此前,由于乙烯“三机”的干气密封研发存在轴径大、转速高、温度低等难点,中国石化“三机”干气密封及控制系统全部依赖进口,国产化制造及应用仍是空白。为了打破国外垄断局面,2017年中国石化在中科炼化开展乙烯“三机”干气密封及控制系统首套国产化的研制及应用工作。
中科炼化蒸汽裂解装置的“心脏”设备——乙烯“三机”均采用了首套国产化干气密封。该干气密封端面采用双向槽,具有无磨损、功耗小、泄漏小等优点,可双向转动,有效防止压缩机反转带来的损害。在运行过程中,中科炼化重点关注干气密封变化情况,开展“先锋机”竞赛评比,日常加强巡检和特护双管齐下,保障了干气密封及控制系统的稳定运行。
国产化干气密封的成功应用,不仅打破了该产品被国外长期垄断的局面,而且每次可节约更换费用近1800万元、维修费用500万元,降本减费效益可观。
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今年以来,大庆油田川渝探区锚定“一稳三增两提升”目标,面对老井产量下降、地面条件不完备、新井产建周期长等困难,持续老井措施挖潜、积极探索生产方式、强化合深4先导试验区管理,天然气日产持续增长,一季...