涪陵全力打造绿色页岩气田   

  中化新网讯 5月25日,涪陵页岩气田焦页27号平台采用全电驱压裂工艺施工,单平台可减少燃料成本49%,减少施工人员50%,节能环保效果显著。

  自涪陵页岩气田大开发以来,江汉油田涪陵页岩气公司按照“构建资源节约型和环境友好型企业”总体要求,坚持资源开发与生态保护并重,促进了清洁能源绿色开发。同时,该公司加强了能源综合管理,建立了二级能源管理网络,实现生产过程全覆盖和闭环管理,为节能工作落到实处提供坚实保障。

  涪陵页岩气公司坚持从源头抓起,持续优化工艺和优选设备。及时跟踪国家和行业最新节能标准,杜绝使用《产业结构调整目录》《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中的高能耗设备。同时,该公司制定年度节能监测计划,每年按照江汉油田节能环保部门下达检测任务,对主要能耗设备实施定期监测,报告中含检测结果和建议,各专业管理部门根据监测结果和建议进行整改。目前,公司通过节能检测发现问题、整改问题,年累计减少用气150万立方米,减少用电6.5万千瓦时。

  在此基础上,涪陵页岩气公司持续加大节能环保技术运用力度,充分发挥电力在施工过程中的节能作用,持续优化电网运行方式,实施10kV电网优化改造,年降低电能损耗约39万千瓦时。自气田开发以来,网电钻井累计用电约4.88亿千瓦时,减少柴油消耗约12.6万吨。

  不仅如此,优化白涛供水泵站供水流程,对水泵叶轮进行改造和流程优化,提高用电效率,泵站单耗由投运初期的1.5千瓦时/立方米降低到1.2千瓦时/立方米,自投运以来泵站累计节约用电190万千瓦时,既节约了电费,又减少了能源消耗。

  在科学改进试气求产测试流程中,推广使用“自力式高压背压阀组”测试求产工艺,将原求产测试时页岩气放空燃烧,改为“一边测试,一边进站”测试工艺,达到平均每口井减少页岩气放空燃烧量约30万立方米,目前“页岩气地面流程测试系统”已获国家实用新型专利授权。

  结合气井生产工艺参数,摸排各气井产气温度,合理调加热炉启用时间,自用气量由2018年的5236立方米/天降至目前的4526立方米/天。

关键字:页岩气田
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