河南心连心化学工业集团股份有限公司目前拥有4条尿素生产线、17条复合肥生产线。其旗下二分公司供气车间心连心公司在统计2017年各月蒸汽消耗时发现,车间蒸汽消耗平均值为1.78t/tNH3,未达到分厂要求。因此,该车间成立了雷行QC小组,以降低二分公司供气车间蒸汽消耗作为攻关课题,并确定了将该车间2018年平均蒸汽消耗降低至1.71t/tNH3的目标。
为找出问题症结,小组成员着重对2018年2月蒸汽用量大的数据进行了分析和统计,发现在炉况波动大、蒸汽调节不及时、蒸汽分解率低等影响因素中,炉况波动大、蒸汽调节不及时的发生频次占总体83.6%,这两项因素是造成二分公司供气车间蒸汽消耗高的症结所在。
小组成员针对症结问题展开讨论,归纳、整理出关联图,分析出8条末端因素。通过现场试验方法进一步确认,发现其中要因有以下4条:炉条机作业指导书调节幅度未量化、增氧作业指导书调节幅度未量化、上吹蒸汽压力低和无温度检测装置。
针对炉条机作业指导书调节幅度未量化的要因,小组根据确认要因时的试验结果制定了炉条机调节标准,即单次炉条机转速调节不得超过20r;单班次炉条机转速调节不得超过30r;当炉况出现异常,需要借助炉条机进行调节时,可以首先请示工段长,得到批准后可根据实际情况进行调节。标准制定后,操作人员按照制定标准调节炉条机,调整后炉温变化均未超过20℃,措施有效。
针对增氧作业指导书调节幅度未量化的要因,小组首先通过对造气炉进行切氧实验,确定了合适的调整参数,随后完善单炉、单系统切投氧作业指导。对策实施后,小组成员在不同日期对于相同炉况继续切投氧实验,炉温变化均未超15℃,措施有效。
针对上吹蒸汽压力低的要因,小组成员选择了进行上吹蒸汽增压改造的措施,最后选择东造气6号炉及西造气1号炉进行改造试验。在单炉大修时,由焊工进行管道切割与焊接,仪表车间对微机程序组态进行编译、下载,并制定上吹增压改造操作指导书,确保上吹阶段压力不低于13kPa。
针对无温度检测装置的要因,小组成员选择了增加温度检测装置,确保温度每升高或降低5℃,蒸汽的用量增减幅度为1%,根据小组成员对各班组8月1~7日的连续检查,发现按照要求进行调节,措施实施有效。
以上措施实施后,该小组为检查实施效果,于2018年11月收集了二分公司供气车间蒸汽消耗数据。数据显示:蒸汽消耗从攻关前的1.78t/tNH3降至1.693t/tNH3,目标实现。此外,为保证措施的长久实施,小组将制定的措施编制成作业指导书,形成制度纳入日常管理,并继续跟踪供气车间蒸汽消耗完成情况。
(本系列报道到此结束)
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