榆炼破解催化四机组检修难题

  中化新网讯 “催化四机组检修投运后,经检测,机组各运行参数较检修前明显降低,烟机后轴振动值由54.5μm降至44μm,前轴振动值由50μm降至27μm,改造效果明显,成功解决了烟机振动大的问题,创历史最好检修水平,为设备安全长周期运行奠定基础。”榆炼机动设备部副经理梁亮日前在班组会上说道。

  据介绍,180万吨/年催化装置是榆林炼油厂的关键装置,四机组是催化装置的核心设备,其中烟气轮机利用反再系统产生的烟气热能,为四机组提供动能并发电,对该厂生产起着“牵一发动全身”的作用。该机组从2011年首次安装投入使用后振动一直存在,一般工况下为65μm左右,最高振动达82μm左右。虽经过多次检修处理,一直未得到有效控制和解决。为此,该厂组织专家组就烟机振动问题进行全面分析讨论,通过一系列措施,将烟机振动值由65μm降至54.5μm左右,但还未达到预期目标。

  为进一步提高四机组运行效率,该厂汇集设备、工艺等专业技术力量,根据设备运行周期,在今年大修中对烟机预备转子返厂更换叶片后做动平衡处理,将轴瓦由原来的4块调整为5块;对风机转子返厂更换前后轴气封条后做动平衡处理。同时,根据设备运行和检修中发现的问题,对四机组轴系重新进行精准找正,进一步调整烟机、汽轮机、风机各轴瓦、气封间隙;根据检查情况,更换汽轮机前后气封、烟机后气封、风机后轴瓦;对齿轮箱轴瓦间隙、齿轮咬合间隙进行检查;调整电机前后瓦间隙、对电机冷却系统进行彻底清理检查,从而彻底解决了困扰装置平稳运行的瓶颈问题,为装置安全、平稳运行提供保障。

关键字:催化装置
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