江汉油田清河油区热采施工效果捷报频传

今年以来,中石化江汉油田清河采油厂与工程院积极合作,全力攻关突破稠油开发瓶颈难题,利用辅助吞吐复合工艺,提高热采效率,确保热采施工有序运行,截止目前,先后完成热采井施工15口,日产油74.0吨。

小井眼井氮气隔热工艺,扩大热采井选井范围。针对八面河油田热采井选井困难的现状,持续对热采井套管修复技术加强攻关,寻找满足热采条件的耐高温高压套贴材料和化学封堵材料,进一步满足套损井后期热采需求,扩大热采选井范围,提高稠油油藏剩余油挖潜能力。其中M120-35-X7CZ井注汽1000吨,注氮隔热42000方,热采下泵后初期平均日产油20吨以上,该井的成功实施,有效扩大了热采井的选井范围,引领了稠油热采的技术方向,为今后同类型复杂油田小井眼井热采提供了技术借鉴。

辅助吞吐工艺,蒸汽流场调整有序。针对不同区块和油藏类型,开展“氮气增能、氮气调剖、氮气压水锥和控制边水”等复合工艺。同时利用高温泡沫调堵工艺,缓解层间差异性。针对M22-14-X9油层的热敏感性,为防止粘土膨胀导致地层堵塞,进行地层前置预处理,通过挤高温防膨剂15方,提高了地层渗透率,注蒸汽量1700吨,热采完井后初期日产油18吨以上。

超高压高干度注汽锅炉,从源头提干促效益。积极扩展与专业化队伍在新技术方面的合作,精准“热需求”,实现精准设计、按需配汽,做好注汽量优化“加减法”,保障“热供给”,提高“热效益”,锅炉热效率得到大幅提升。引进了超高压高干度注汽锅炉,具备35MPa超高压注汽能力,同时投入反渗透膜水处理设备后,可以将干度提高至100%,现场应用效果良好。其中,M120-1-X103井注汽压力最高22.4MPa,注汽2000吨,热采完井后初期日产油10.9吨,热采效果较上轮次有显著提升。

关键字:热采施工
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