“应用电泵强制排液在稠油上返井的获得成功,综合创效400余万元。”11月3日,西北油田采油二厂采油管理三区副总监夏新跃兴奋地对同事们说。
稠油上返时,电泵井一般采用正注或连续油管进行解堵进行处理。采用正注,压差一般控制在25兆帕以内,压差过大会造成落鱼事故;使用连续油管作业解堵可以有效清理电泵以上的油管内稠油,却难以清理泵内及泵下尾管稠油,易造成解堵失败。
随着超稠油区块应用及含水井增多,电泵井稠油上返的风险越来越大。如何有效解决正注处理困难和使用连续油管解堵风险大的稠油上返井。日前,该区技术人员经过攻关研究,根据电泵举升能力强的特点,开启电泵运行,实施强制排液,同时加大掺稀量,避免稠油再次进入电泵管柱,确保电泵管柱内稠油能够有效排出。
日前,该管理区应用电泵强制排液在TH12459井进行了试验,试验过程中,通过调整参数,加大掺稀量生产,以35赫兹启泵成功。在运行30分钟后,油压开始缓慢上涨,经过多次憋压处理,油压在4~14兆帕间波动,取样出现油泥、明水,说明井筒堵塞物主要是油泥,经过排液约4小时,井口出稀油,压力稳定在1兆帕,恢复了油井正常生产。
应用电泵强制排液在TH12459井首次试验成功后,为稠油上返井处理开辟了一个新途径。连日来,该采油管理区又先后在AD17井、TH12249井和TH12244井应用电泵强制排液全部成功,平均提高异常处理时效9天,减少产量损失100.05吨,综合创效400余万元。
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