5月22日,中国石油渤海钻探第一钻井公司BH70104队承钻的大港页岩油歧页6-31-3井顺利完钻,该井是大港油田首口使用油基泥浆6400米以上的超深水平井,率先刷新了大港油田水平井最深、水平段最长、机械钻速最快等多项历史纪录,全力以赴助力大港油田增储上产。
歧页6-31-3井是大港油田部署在大港油田歧页6号平台的一口水平井,设计井深6467米,完钻井深6460米。该井存在深层大井眼定向、井温高、水平段穿断层、油气异常活跃等诸多难点,该公司综合分析、精准施策,量身制定专属“套餐”,积极打造页岩油地区钻井安全提速精品工程。
歧页6属于歧北页岩油效益开发的先导平台,决定大港油田以后歧北页岩油的开发模式。第一钻井公司领导高度重视,多次举行视频会议,为项目成功运作做好了顶层设计,选聘了公司经验丰富、能力突出的技术干部任口井井长,每天召开工程地质一体化工作协调会,强化信息沟通和过程管控,保障施工工序无缝衔接。
在设计下发后,该队结合上口井施工经验,掌握了解地层岩性、压力系数、风险井段等关键点项,协同相关方共同商讨制定针对性施工方案和预防措施,优化钻井参数和钻井液性能,优选螺杆和扶正器,运用水力振荡器等提速工具,强化钻头选型和个性化设计,使用进口高温LWD仪器、高温随钻震击器等工具,细化各开次提速计划,严格落实技术交底,责任明晰,措施到位。
施工过程中,深化井型专打,“一段一法”优化措施,针对三开地层呼吸效应、含气量大等问题,精准实施分段控制钻井液密度,提升封堵抑制能力等优化泥浆方案,有效解决技术瓶颈。歧北页岩油通过更换泥浆体系首次有效解决了井壁失稳,定向困难等问题、泥浆污染等难题。优化轨迹参数,抓过程管控,通过EISC远程预警、监督,严防事故复杂,牢牢堵住事故复杂“出血点”,确保井身质量和导向效率双提升。
(曲照贵 通讯员张秋亮)
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5月17日,江汉油田红星500亿增储工程红页1扩大试验井组——红页1-4HF、红页1-5HF井完成压裂施工,压裂过程创造了4段/天的区域施工记录,为红星500亿方增储工程提速提效奠定坚实基础。
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