晋控天庆:“三管齐下”升级产业链   

  春去夏来,在青翠如屏的神农山下,河南晋控天庆煤化工有限责任公司一期年产6万吨三聚氰胺项目正加紧推进。该项目总投资52.04亿元,占地370亩,分三期建设,主要生产氢气、丁辛醇、三聚氰胺和聚苯硫醚等化工产品。

  “在‘双碳’目标驱动下,我们在技术革新、绿色升级、人才强企等方面全面发力,探索出一条传统产业向精益化、智能化、绿色化转型的新路径。”晋控天庆党委副书记、总经理魏红伟说。

  技改实现尾气循环利用

  “现在厂区环境整洁有序,智能控制系统实时监测着温度、压力等参数。”在三聚氰胺生产现场,尿素车间主任张小伟说。

  三聚氰胺是一种重要的化工原料,广泛用于木材加工、塑料、涂料、纺织等领域。但其传统生产工艺能耗高、污染大。张小伟介绍说,晋控天庆通过技术引进和自主创新,采用意大利欧技第四代催化剂高压法工艺,将生产过程中产生的废气回收合成尿素溶液,每年可减少10万吨尿素造粒排放,既降低了成本,又保护了环境。

  “这个项目的最大亮点是实现了尾气循环利用,不仅成为晋控天庆补链强链的关键一环,更让企业在行业占据先机。”张小伟说。

  绿色技术延伸产业链

  绿色发展是高质量发展的底色。在三聚氰胺项目实现低碳突破的同时,晋控天庆将绿色技术革新延伸至全产业链。他们积极推进尿素装置节能改造联产75%水溶液尿素项目,在维持年总产能52万吨不变的前提下,采用水溶液全循环法对尿素装置进行节能改造,使尿素合成塔转化率显著提升,氨回收单元优化升级,水溶液尿素蒸汽和循环水消耗大幅降低,年碳减排量达2762.19吨。

  与此同时,晋控天庆还对气化炉进行了升级改造,为1号、2号、3号、7号气化炉加装氧气预热器,通过提升氧气分子活性,缩短反应时间,在能耗降低的同时延长设备使用寿命,实现生产系统长周期稳定运行。

  人才强企赋能成果转化

  为助力“双碳”目标实现,晋控天庆大力实施创新驱动发展战略,成立了碎煤加压气化技术研究工程技术研究中心,专注于碎煤加压气化技术及其配套设施的工艺研究与技术创新,以确保科研成果的质量和转化效率。

  晋控天庆充分发挥高技能人才的示范作用,创新技能人才培养模式,成立了朱如林技能大师工作室,聚焦电焊技能培训、技术革新和解决现场问题。2024年,该公司申请专利35项,获授权专利17项,获评沁阳市科技创新领军企业及项目建设先进集体,荣获晋能控股集团2024年“五小”创新优秀奖6项,装备集团科技进步奖2项、“五小”成果奖7项,充分展现了企业在科技进步和创新实践中的显著成效。

  从三聚氰胺的“单点突破”到全产业链的“系统升级”,晋控天庆坚持以“打造国内一流的现代煤化工标杆企业”战略为指引,多举措推进煤化工向精细化、材料化发展。

  “未来,我们将进一步强化基础管理,深化创新驱动,巩固提升优势产业,培育壮大新兴产业,积极推进多元化产业链延伸,以绿色转型赋能产业升级,以技术创新激发增长活力,为沁阳县域经济高质量发展注入强劲动能。”魏红伟说。


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