抚顺石化污染治理“三箭”齐发

尾气脱硝、黑酸攻关、根治异味

7月的抚顺,绿意正浓。走进抚顺石化公司,管廊纵横、塔罐林立,一片繁忙有序的生产景象。在这座老牌炼化企业的肌体里,一场深刻的绿色变革正悄然发生。从硫磺尾气的精准脱硝,到危废“黑酸”的绿色逆袭,再到罐区异味的源头根治,今年以来,抚顺石化协同推进降碳、减污、扩绿、增长各项工作,取得突出成果。

让尾气排放“优上加优”

石油三厂1500吨/年硫磺回收装置,是酸性气处理、硫资源回收的核心环保装置。为其配套脱硝系统,更是公司绿色低碳升级的重点项目。然而,装置投运初期,脱硝单元却遇到了气氨调节阀卡涩等一系列问题,导致脱硝效率波动。

石油三厂迅速组建环保、工艺、设备联合攻关组,针对症结寻根溯源逐项破解。他们先后完成气氨调节阀更换、氨系统高精度流量计增设、液氨蒸发器热源优化改造,同步建立喷氨量、反应温度动态调整机制。历经2个月参数调试优化,脱硝效率稳定保持在95%以上。

截至目前,装置尾气氮氧化物排放量稳定控制在10毫克/立方米以下,连续4个月远优于国家排放限值,创装置投用以来的最好水平。

让“黑酸”实现绿色逆袭

在研究院炼油化工研究所的实验室里,关于“变废为宝”的技术攻关备受关注。

洗化厂磺化过程中产生的“黑酸”,含有60%磺酸、10%废硫酸,因强腐蚀性与成分复杂性,长期作为危险废物处置,不仅处置成本高,更存在环境风险。研究院紧扣公司“油转特”战略及绿色循环发展理念,将黑酸资源化利用列为重点攻坚任务,专项攻关小组迅速成立,技术组成员昼夜钻研,查阅百份文献、开展40余组正交试验,用氢氧化钠中和法破解腐蚀难题;筛选OP-10、AEO9等助剂协同复配,独创“控温50至70摄氏度、精准加料顺序”相结合的调和工艺。从中和除腐到助剂复配,从性能检测到现场试制,全流程打通。

最终开发出的产品通过沈阳产品质量监督检验院全项检测,净洗力达89%、低泡易漂洗。在石油一厂酮苯车间、石油二厂蒸馏车间试用时,油污去除率超过95%,且对设备无腐蚀,节省危废处置费2300元/吨。

让罐区异味成为历史

“异味顽疾,必须从源头根治”,这是石油二厂焦化硫酸联合车间全体员工的共同决心。

该车间硫酸罐区原有2座新酸罐、2座废酸罐,生产过程中产生的酸雾及有机废气成为环保低标准问题。为此,石油二厂组建“异味攻坚”专项小组,对废气组分进行系统分析,最终确定采用“碱洗+吸附”组合处理工艺,分别针对两类污染源实施分类治理。

今年1月,石油二厂启动硫酸罐区挥发性有机物(VOCs)提标改造项目,并建立多层级管控机制:车间管理人员每周与承包商召开专项对接会,逐项核对施工图纸、明确工期节点;每日组织施工、监理、属地“三方”会议,梳理施工进度;工艺、安全、设备专项管理小组对高风险工序全程旁站监督,确保碱洗塔、吸附罐两大核心设备安装调试一次成功。目前,该项目已投运,罐区废气实现全收集、全处理、零直排。

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