东方石化降本增效交出“硬核答卷”

  截至11月末,中海油东方石化有限责任公司(以下简称东方石化)今年累计降本增效突破1亿元,交出了一份亮眼的成绩单。这份沉甸甸的“硬核答卷”背后,是东方石化在降本增效上的系统布局:从全链条挖潜到技术攻坚破解生产瓶颈,再到以市场为导向开拓经营新局,多向发力共同铸就了突破亿元的效益成果。

  多点发力 全链条挖掘效益潜力

  “降本增效不是单点突破,而是全流程、各部门的协同作战。我们要把每一分能省的钱都省下来,把每一处能挖的潜力都挖出来。”谈及全链条降本思路,东方石化副总经理余焱冰直言。

  今年以来,炼化产品市场波动加剧,融资成本压力较大。东方石化敏锐发现,供应链融资中存在“融资渠道单一、成本偏高”的优化空间。此前原料采购、运费结算多采用传统转账方式,融资成本率维持在2.45%左右,资金占用压力较大。

  为破解这一难题,计划财务部门牵头组建专项工作组,历时3个月调研梳理,最终锁定票据融资这一核心抓手。团队逐一对接中远海运、南方电网等6家核心合作企业,协商拓展低利率票据结算场景,将银行承兑汇票用于蒸汽款、运费、电费等高频支出;对比12家商业银行贴现利率,选择最优合作方,部分票据融资成本率低至0.5%。此外,他们还通过申请财务公司授信额度,减少票据流通环节损耗,进一步压缩融资成本。如今,东方石化剔除原油后的融资成本率降至0.97%,累计节约财务费用超230万元。

  截至11月底,东方石化管理端计划财务部门今年严控开支省出380余万元。

  技术攻坚 生产环节破解能耗难题

  “炼化企业的降本,核心在能耗控制。我们花6个月啃下储运系统凝结水回收这块‘硬骨头’,既响应了国家‘双碳’政策,又实实在在创造了效益。”东方石化生产管理中心总经理常祖军介绍。

  此前,东方石化储运系统存在“凝结水回收不彻底、蒸汽浪费严重”的难点:重油罐区伴热系统产生的凝结水多直接排放,不仅造成水资源浪费,还导致低压蒸汽消耗居高不下。在改造项目推进中,两大难题横亘在前:一是重油罐区与凝结水站相距较远,常规管道输送易出现凝结水回流、热量损耗;二是伴热系统运行压力不稳定,可能导致回收量波动。为此,技术团队联合设备厂家开展专项攻关,定制“耐高温、防堵塞”专用管道,采用“坡度设计+保温层包裹”方案减少热量损失,同时安装止回阀防止回流;在伴热系统出口加装压力传感器与自动调节阀,实时动态调整回收流量。

  “为了找到最优参数,我们连续1个月跟踪监测,每天记录20组数据,反复调试阀门开度。”常祖军说。如今,储运系统凝结水回收量达2吨/小时,年回收凝结水1.75万吨,可直接替代新鲜水用于循环水补水;低压蒸汽消耗量每年减少5000吨,年创效52万元。

  在水资源管理领域,该公司还通过对各装置新鲜水取用、污水排放实施实时计量与指标管控,并优化污水预处理运行,将全厂吨油排水量从0.618吨降至0.485吨,年节省污水处理费470万元;在电能节约方面,通过烟机系统优化、加氢装置压缩机加装无级气量调节系统等改造,每年可降本123万元……

  生产端“跑冒滴漏”变成了“真金白银”。截至目前,该公司今年通过技术优化降本超8800万元。

  市场导向 经营端开拓增收新路径

  “市场不相信‘一刀切’的生产模式,只有紧跟价格波动、精准调整产品结构,才能在竞争中抢占先机。”东方石化商务部总经理赵健波表示。

  今年上半年,炼化产品市场呈现“高附加值产品紧俏、常规产品利润收窄”的格局。而东方石化此前存在“丙烯产品结构调整滞后”的问题——丙烯纯度长期维持在99.8%以上,过度加工导致能耗浪费;直馏石脑油、“常三线”等产品指标固定,难以匹配市场需求变化。

  最大的难点是平衡质量与效益,既要避免质量不达标,又要防止质量过剩造成浪费。

  为此,技术团队开展200余次工艺实验,最终将丙烯纯度精准控制在99.6%~99.7%的“最优区间”。在此基础上,东方石化建立“每日市场研判+动态指标调整”机制:商务部门每天汇总产品价格数据;生产管理中心根据市场价差,精准调整直馏石脑油干点等指标,在确保产品合格的前提下,最大化提升高附加值组分含量。

  经营端的另一突破来自海南岛内柴油市场。面对岛外柴油运输成本高、供给不稳定的现状,商务部门团队与海油销售协同合作,深入调研物流园区、工程建设项目等需求场景,推出“阶梯优惠”“应急配送”等定制化服务。“我们跑遍了海南岛内重点产业园,上门对接30余家潜在客户,用诚意和服务打开了市场。”赵健波说,目前,海南岛内柴油单月最高销量突破4300吨,较去年同期翻倍,全年新增销量预计达3万吨,可增效超300万元。

  东方石化党委书记、总经理姜龙雨表示:“降本增效永远在路上。接下来,我们将继续聚焦技术创新、精细管理,以更优业绩为炼化产业高质量发展贡献东方力量。”


相关推荐

四化建:“十四五”品牌文化建设成绩单亮眼

近日,从中国施工企业管理协会传来喜讯,中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)在2025年工程建设企业文化建设系列活动中荣获企业文化建设实践案例一等成果,期刊竞赛、微视频竞赛、网站竞赛、公众...

2025-12-10     湖南石化新闻

大庆油田采油二厂第七作业区加大科研攻关力度助力三类油层开发提效

“三类油层是咱们储量接替的关键,开发中储层动用不均、效益提升乏力这些痛点,必须靠精准施策逐个破解,把资源优势转化为实打实的开发成效。”12月8日,中国石油大庆油田采油二厂第七作业区挂职副经理戴冰在现场

普光天然气净化厂开展建筑防火专项排查

为深刻吸取近期香港大埔火灾事故教训,举一反三,切实加强厂区火灾防控能力,12月8日,中国石化中原油田普光分公司天然气净化厂严格落实上级安全工作部署,组织开展了一次针对性的建筑物安全防火专项隐患排查行动...

2025-12-10     中化新网

阿科玛与巴斯夫携手共启循环利用合作项目

  上海化学工业区开发建设30周年之际,阿科玛与巴斯夫在园区内共同启动“四氢呋喃水溶液点对点循环利用合作项目”,以协同创新的方式为行业循环经济注入新动能。  12月9日,双方在上海化学工业区举行了项....

2025-12-10     中化新网

石化民营企业“链”上深耕向优行

  专精特新和单项冠军企业是民营经济中最有活力和潜力的群体。近年来,石化行业在专精特新“小巨人”和单项冠军企业培育中表现突出,如何让更多的专精特新与单项冠军企业涌现,促进民营经济发展?近日在天津召开的...

2025-12-10     中国化工报

抚顺石化热源改造 降本千万元

  近日,抚顺石化公司乙烯部实施气体分馏装置脱丙烷塔重沸器热源优化改造,实现以热水替代原用蒸汽,预计每年可节约生产成本1000万元左右。

2025-12-10     中国化工报