5月17日,吉林石化公司丙烯腈完成乙腈废水泵磁力泵改离心泵技术改造,成功破解设备故障频发、运维成本高的顽疾,每年节约维修费用20.8万元,实现安全生产与降本增效双提升。
此前,该磁力泵需依靠输送介质实现自润滑。但乙腈废水易聚合,导致泵入口过滤器频繁堵塞、供液中断,导致磁力泵滑动轴承因缺润滑干磨损坏,影响生产连续性。

高频故障带来高额运维成本,两台磁力泵每月需检修一次,单套轴承配件9000元,每年维修费用达21.6万元,还存在安全隐患。工厂技术团队剖析工况与介质特性,比对参数后,确定“磁力泵改离心泵”方案,规避介质自润滑弊端。
改造中,工作人员严格按标准完成旧设备拆除、新泵安装、管路适配等作业。新型离心泵无需介质自润滑,设备故障率近乎清零,全年维修成本仅8000元,彻底解决顽疾,为装置平稳运行筑牢基础。
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