近年来,铜化集团加快发展方式绿色转型,一批批“绿色”技改项目接连开工、投入使用,能源结构、产业结构等向“绿”而行,节能降碳先进技术研发和推广应用步伐加快,工业能效持续提升,为企业高质量发展提供了强有力的支撑。
铜化集团旗下的六国化工公司氮肥厂分步实施了合成氨装置绿色低碳技术改造项目、循环水余压发电项目和锅炉风机变频改造项目。
装置绿色低碳技术改造项目中的10万吨/年工业级液体CO₂和10万吨/年食品级液体CO₂项目已于2023年12月完成,预计每年可减少CO₂排放20万吨。循环水余压发电项目于2022年7月开始实施,2023年1月正式投入运行。2023年发电装置累计发电320万千瓦时。锅炉风机变频改造项目总投资约480万元, 2023年9月大修期间完成对接改造。改造后,按照装置年运行300天计算,每年可节约用电727.8万千瓦时,折合标准煤894吨。
铜化集团旗下新桥矿业公司针对技术落后的生产工艺和高能耗设备实施节能改造。该公司对井下负300米、负380米水泵房实施无人值守自动化改造,每年可节约用电20万千瓦时; 对井下负300米中段、和一污水处理站进行技术改造,每年节约用电20万千瓦时。同时,他们在供电、输配电、用电系统,应用节电产品和节电技术,采用低损耗新型变压器,优化变压器运行方式,应用高效电机,采用变频调速等节能技术提高用电效率。
铜化集团旗下有机化工公司通过应用多工况水力优化设计技术,个性化定制式设计了一台高效节能水泵,代替苯酐二车间原本使用的低效率运行冷却水循环水泵。电耗由技改前的平均162.02千瓦/时降至147.34千瓦/时,按年运行8000小时、电价0.61元/千瓦时计算,年节约电量11.7万千瓦时,折算电费为7.16万元。此外,该公司年节约标煤约38.6吨,减少二氧化碳排放量约96.5吨。
铜化集团旗下瑞嘉特种材料公司为有效降低生产消耗,紧扣节能降碳目标任务,对导热油炉燃烧器进行了改造。该项目总投资100万元,目前已改造完成并投入使用。运行数据显示,项目改造后,焦炉煤气单耗由0.41万立方米/吨下降至0.36万立方米/吨,不仅节约了煤气消耗,而且减少了二氧化碳排放量,节能减排效果明显。
下一步,铜化集团在大力推动产业转型升级的同时,将持续坚持以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征,以打造循环产业链为主导,做精做强“小循环”,做大做实“中循环”,做细做全“大循环”,坚定不移地走好“吃干榨净”的循环经济发展之路。
截至目前,中国石油辽河油田高升采油厂软化水使用量由1350立方米/天提升至1700立方米/天,节约锅炉清水拉运费用148万元。这一亮眼数据的背后,是该厂清水减量替代工程持续释放的效益红利。2024年底...
在中原油田东濮老区百里油区,一座座低吟浅唱的抽油机与微风中欢快摇曳的麦浪守望相伴;在内蒙古采油厂的桑合油田,一片由中原石油人开垦的“党员林”,绵延近6600平方米;川东北的普光气田天然气净化厂四周群山...
5月20日,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,指导和规范工业园区污水集中处理设施水污染物排放标准的制修订工作,生态环境部组织起草了《工业园区污水集中处理设施...
5月16日,2025年环境应急管理工作会议在四川成都召开,总结“十四五”以来工作进展,谋划“十五五”工作思路,推动落实2025年重点工作。
5月11至17日,徐州工业职业技术学院开展了2025全国城市节约用水宣传周和职业教育周系列主题活动。徐州职院创新打造“专业+生态”实践育人模式。
5月12日,贵州省生态环境厅发布《贵州省危险废物利用处置能力建设的引导性公告》(以下简称《公告》),向投资者发出呼吁,理性判断该省危险废物利用处置建设项目需求,有效防范投资风险。