吉林石化联力公司由生产服务型向经营服务型转变进程中,思路清晰,目标明确。组织技术人员深挖装置创效潜能,全力推进重载膜扩产改造,编织袋降低成本优化攻关取得明显成效。8月8日数据显示,通过开展拉丝母料添加试验,在小试、中试基础上,目前全部生产工艺和产品质量完全受控,仅此一项全年预计节创效益达29.82万元。
吉林石化联力公司细化成本优化措施,在节能增效上持续发力,深挖提质增效潜能。联力公司成立专项技改攻关组,开展“三合一编织袋涂膜料消耗”技改攻关,通过优化工艺参数、调整设备操作指标、强化操作精度、加强生产过程管控等方法,进一步降低原材料消耗,技改攻关后,涂膜工序在保证ABS基布涂覆质量的同时,降低ABS涂膜料消耗量,涂膜料消耗由原有的22g/延长米降至20g/延长米,技改攻关后编织袋各项性能指标均达到合格标准,工艺技改项目自6月初开始实施,两个月节创效益1.38万元,全年可节创效益11.28万元。
与此同时,吉林石化联力公司攻关组通过潜心攻关,开展拉丝母料添加试验。从5月15日开始到5月24日结束,通过8次配方比例调整,母料添加比例由14.3%提升至27.3%。在小试、中试基础上,目前全部生产质量完全受控(袋片及摔包实验)。聚丙烯添加比例由85.7%下降到72.7%,技改后扁丝累计生产30天,完成产量188.76吨,聚丙烯和母料下降差价实现节创9.94万元,全年预计节创效益达29.82万元。
不仅如此,“万吨级/年重载膜袋装置改扩建项目”目前正在紧锣密鼓进行中,届时,装置产能将由目前的5000吨增至11200吨/年,可完全满足吉林石化转型升级后的产品包装需求,也为企业高质量发展奠定了坚实基础。(张晓君 郭颖 陈鑫)
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