“经过阶段性试验,这一新工具的研制成功解决了电动机转子抽取、安装易磕碰线圈这一难题,实现了无损拆装。”11月5日,冀东油田油气集输公司生产现场,正在进行转子抽取的一线岗位员工刘旺介绍说。
今年以来,冀东油田油气集输公司不断强化精细化管理,以效益为导向一体推进成本管控和提质增效专项行动,从增强职工成本意识、节约意识和创新创效意识着手,通过修理改造、工艺升级、创新发明等措施,做到指标层层分解、压力层层传递、责任层层落实,奋力打造提质增效“增值版”。
以“小技改”实现质效提升。秉承“做有用的工具”理念,一直以来,该公司以实现工具从“制”到“智”的提升为目标,以创新改革新工具为着力点,以“小技改”为切入点,实现质效提升。该公司依托创新工作室,利旧库房材料加工自主研制电动机转子拆装工具,实现数据准确率、材料齐全率、安装正确率、安全使用率均100%。新工具有效减少电动机检维修成本,年均节约维修费3万元,缩减维修工时268小时,实现了拆装“0损伤”。
以“淘金行动”开源节流。千斤重担人人挑,人人身上有指标,油气集输公司强化设备运行管理,开展水处理系统自主维修“淘金活动”,节能增效效果显著。在设备身上“找茬”,清洗丙烷制冷压缩机冷凝器,岗位员工通过改进压缩机润滑油冷却器工艺流程,调整填料,解决了冷凝压力和温度过高问题,实现了二氧化碳产量日均增幅14吨。在库房里“挖宝淘金”,一线员工利旧原油泵机械密封,通过自主研磨实现再利用,节约费用近万元。在问题中“找后路”,该公司成立中控机跳闸攻坚队,深入研究新中控室搬迁后跳闸的本质原因,通过增加双电源转换开关,以UPS电为主电,市电备用电,达到停电不断电的目的。
以精细管理深挖提效潜力。四两拨千斤,巧妙解难题,坚持做实精细化、规范化文章,该公司抓住水处理成本控制和精益生产运行管理的主要矛盾,积极采取举措。针对回注水软化装置进、出水悬浮物指标不稳定,硬度指标波动较大的问题,该公司组织优化软化水装置工艺,通过树脂罐并联、串联分开运行的方式,科学修改装置控制程序,保证指标稳定达标,同时软化水装置用盐费用年节约5万元。
近年来,随着节能环保政策的密集出台,化工企业面临的压力逐步攀升,节能降碳、提质增效已成为化工企业持续保持竞争力的关键。
时间拨回到2024年7月,为优化组织架构、提升管理效能,江苏华昌化工股份有限公司公司决定将主体化工包机合并成立维修工程部,如今在部门领导的带领下,以"创新管理、提质增效"为目标,顺利完成内部大班制改革...
广东石化深入贯彻落实"提质增效"工作部署,聚焦装置节能降耗,持续开展技术攻关,成功实现催化裂化装置油浆、重柴油输送方式优化,自去年年末相继停用催化裂化装置产品油浆泵、重柴油泵改由自压出装置运行以来,已...
面对市场形势压力,山东能源齐翔腾达近日以“经营优质”为目标,围绕山东能源降本增效八项硬措施,坚持从生产经营上寻求提质增效突破点,将清仓利库作为主阵地和突破口,不断细化完善工作措施,推进物资供应领用...