近日,延安石油化工厂对连续重整装置脱C6塔和脱戊烷塔实施了技改技措,将空冷、水冷之间的冷却温度控制点由前置改为后置。措施实施后,不仅降低了空冷器的运行负荷,实现长周期运行,同时每年还可节省电费、维修费25万元。
C6组分的冷后温度控制直接关系着产品质量。据该装置技术人员赵国旭介绍,重整装置脱C6塔塔顶分馏出的C6组分需经空冷、水冷后进入回流罐。其中,空冷采用风机散热,冷后温度是由变频风机调节;水冷由循环水与C6组分换热,温度不可调。
在生产运行中,由于原设计的取温点设置在空冷和水冷中间,经常造成变频风机满负荷运行,且水冷后温度不可调,C6组分过冷,导致大量的电能损失。
为进一步优化生产,该厂成立劳动竞赛攻坚小组,通过对空冷、水冷后温度数据统计和分析后,决定将温度控制点由空冷和水冷中间改至水冷后。这样一来,变频风机会根据水冷后温度的设定值自动调整负荷,不仅可以充分利用水冷降温的优势,同时还可以延长空冷的使用寿命,达到节电、优化操作的目的。
据该装置技术人员测算,实施技改后,C6组分温度实现了平稳控制,空冷的使用寿命由1年延长至2年半,同时节约生产成本25万元。
“优化脱戊烷塔操作减少重整生成油中碳五含量这一重大课题终于被我们攻克,年增效可达5000万元以上。”1月25日,辽阳石化公司芳烃重整车间生产副主任方元拿着攻关小组的报告兴奋地说。 此前,辽阳石...