吉林燃料乙醇公司落实提质增效各项举措,目前已成功完成6台干燥机串联改造项目,节能效果显著。
干燥装置自建厂以来,各台干燥机组是以并联“单台进料、单台出料”方式运行。对标同行业,串联方式在节能降耗有较大的提升空间,因此该公司决定对现有干燥机改造成“两台机组串联,两级干燥”的优化模式。
3月中旬,该公司成立攻关组,将3#、4#干燥机作为首选改造目标,主要是由于两台干燥机相对设备故障少,内部管束在用率高,运行相对平稳。在经过多次的碰头会后,各专业达成统一思想,齐头并进,多管齐下,并确定工艺流程。
他们在改造中坚持利旧原则,对旧螺旋以及多年未使用的湿糟横螺旋进行“再上岗”。在施工过程中,骨干力量跟进监护,管理人员时刻在施工现场确保能量完全隔离、动态组织管路连接、管路开孔、设备安装调整等紧锣密鼓进行,克服了“工期短、任务重”的实际困难,并实现一次开车成功,为后续进行第二套(6-5#干燥机组)、第三套(8-7#干燥机组)改造提供了宝贵经验。

改造后,从整体操作上来看,两级干燥机“分工相对比较明确”,能够助推有效利用“在班时间”的更精细化操作。
从节能效果来看,通过一段时间的运行,该项改造蒸汽消耗大幅降低,两台干燥机串联运行总蒸汽消耗量稳定在约10.5吨/小时。相较于原两台干燥机并联运行时的约14吨/小时,蒸汽消耗降低3.5吨/小时,降幅达25%。
目前,该公司已完成6台干燥机的串联改造工作。根据计划,整个干燥机串联改造项目预计将于今年10月末全面竣工,届时将为提升整体生产效能奠定了坚实基础。
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