广州石化流程优化实现环保效益双赢

近日,广州石化3号焦化装置通过对预热甩油流程优化,既减少了装置产生的污油量,减少了热量损失,提高了分馏塔热源,又可以灵活回炼罐区污油,实现了环保效益双赢。

3号焦化装置焦炭塔生焦周期有试压预热、切四通、小给汽、大给汽、小给水、大给水、改溢流、放水以及密闭除焦9个步骤,其中试压预热历时最长,平均需要5个小时,期间产生的重质油经过水箱冷却后,进入污油罐,待生产稳定后返回焦炭塔回炼。

该装置污油罐为常压罐,虽然罐顶有气体回收装置,但频繁操作,存在一定的风险。此外,原甩油流程较为复杂,不仅增加了操作人员的工作量,还会造成装置能量损失。广州石化专家团队研究后,通过技术攻关对甩油流程进行优化,在甩油泵出口增加一条管线,将预热所产生的重质油送回焦炭塔作为急冷油使用,达到在线回收热量的目的。

装置产生的污油量下降后,装置人员可以根据生产实际,灵活优化罐区污油回炼量。目前,装置每天可回炼污油约96吨,增加效益约16万元。 


(黄敏清 王诗伟)


关键字:广州石化 焦化装置 流程优化
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