近日,抚顺石化技术人员为使该公司20万吨/年丁苯橡胶装置的脱盐水温度指标达到设计值,找到了一个简单可行的方法。他们在各生产线胶乳流程上分别增加1台换热器,利用生产线终止反应后的低温胶乳对脱盐水进行降温,此举预计每年可节约成本245万元。
按照设计值,抚顺石化20万吨/年丁苯橡胶装置的脱盐水温度指标必须控制在40℃以下,否则会造成助剂失效,增大反应进料和聚合釜温度的控制难度,影响生产的平稳性和产品质量。但装置实际生产中接收的脱盐水平均温度在45℃以上,夏季时最高可达53℃,严重影响脱盐水控制指标。同时,脱盐水温度偏高还会造成装置冷量提升,夏季生产时需要增加大型冰机运行台安数,大幅提高了装置能耗。
通过大量的技术研讨后,该公司决定以“既精确控制脱盐水温度又实现能耗降低”为目标,对脱盐水系统进行冷量利用技术改造,组织丁苯车间成立了技术攻关组,在没有任何经验可以借鉴的条件下,创造性的在各生产线胶乳流程上分别增加1台换热器,利用生产线终止反应后低温胶乳对脱盐水进行降温,在有效控制脱盐水温度温度的同时降低装置综合能耗。
该技改项目投用后,按照4条线生产计算,每年可节约动力费和助剂费超过245万元。
“今年的丁苯橡胶市场价格已经达到了近两年高点,尤其是3月份价格不断上扬,以华北市场丁苯橡胶1502为例,年内最高价格为3月18日的1.37万元(吨价,下同)。”
化工企业技术性强、危险性高,连续生产的特点对从业人员素质有更具体的标准和更严格的要求。吉林石化有机合成厂丁苯橡胶装置投产于20世纪80年代,运行已有40年之久。工作中,我以“三心”促“三精”,确保...
今年以来,吉化有机合成厂紧盯丁苯橡胶装置“对标、降本、增效”任务,组织开展专项攻坚行动,1月份丁苯橡胶SBR1500E产品单位成本同比下降125.43元/吨,SBR1502产品单位成本同比下降62...
2023年,中国石油独山子石化公司着力开发溶聚丁苯橡胶、环烯烃聚合物全产业链和聚烯烃弹性体等生产技术,支撑新材料发展。这一年,该公司新材料产量超过44万吨,比上年增加17万吨,蝉联中国石油炼化企...
新年以来,中国石油独山子石化公司橡胶部5条生产线满负荷生产,溶聚丁苯橡胶等新材料日产量达1000吨,开局即冲刺。2023年,该公司新材料产量超过44万吨,蝉联中国石油炼化企业第一,比上年增加约17万吨...