年节省成本超300万元
中化新网讯 日前,神木煤化工公司所属能源公司青年团队巧用陕煤集团“四种经营理念”,自主研发空压机余热回收系统试运行满半年,成功将工业“废热”变“宝藏”。
“过去夏天空压机高温‘罢工’,现在排气温度稳控90℃以下,还能给生活区供热水,一年省了300余万元。”公司相关负责人介绍,该公司原有6台空压机,夏季长期面临“高烧难题”。此前依赖风冷散热,70%的热量直接排放,不仅造成能源浪费,还导致设备排气温度异常、各类故障频发、设备寿命大幅缩短。为保证空压机的正常运行,巡检人员需在高温环境中人工洒水,既耗时费力又存在安全隐患。
为解决难题,公司青年团队从电脑机箱水冷技术中获得启发,设计了“两级水冷换热+智能控制”的创新方案。在原有风冷基础上,为每台空压机加装板式换热器,高效收集润滑油热量并传导至一级高温水箱;通过温度传感器和PLC控制器,将二级中温水箱水温精准控制在50-65℃,刚好匹配生活区热水需求,最终储存于20吨保温水箱备用。
为保障系统稳定运行,团队还加装智能旁通控制系统,水温超阈值自动接入冷却井降温;预留蒸汽换热系统切换阀门,避免检修影响用水;采用管道伴热保温设计,既减少能量损耗又解决冬季防冻难题,实现全年稳定运行。
项目自试运行以来,空压机故障率显著下降,维护成本大幅降低;生活区供热水蒸汽消耗量从每月3200吨减至250吨,年节省成本超300万元。
1月15日23时,随着中国石化石油工程建设公司中原油建公司承建的洛阳—新郑国际机场航煤管道项目二标段黄河穿越工程——北一定向钻工程管道及通讯光缆回拖一次成功,二标段12条定向钻工程已全部完成。
日前,江苏徐圩核能供热发电厂1号机组核岛开始混凝土浇筑,标志着全球首个核能与石化产业大规模耦合项目进入主体工程建设阶段。这是今年我国开工建设的首台核电机组。
近日,石油工程建设公司胜利油建公司中标浙江省台州市玉环大麦屿能源(LNG)中转储运项目外输管线工程(玉环支线)一期管道工程,该项目对完善区域能源管网、增强供气保障能力具有重要意义。