小密封圈解决泄漏大难题

  8月11日,沧州炼化炼油二部设备技术员米晓龙带领班组人员,刚刚完成2号加氢装置加热炉底部15号燃烧器软管的更换,就迫不及待地叫来泄漏检测与修复(LDAR)人员,对软管两端连接部位进行泄漏检测。“只有5ppm,几乎检测不到泄漏。”看着屏幕上跳动的数据,米晓龙如释重负,“泄漏难题终于解决了!”

  今年6月,沧州炼化质量计量中心LDAR检测人员发现,在2号加氢装置加热炉底部连接瓦斯线和燃烧器的多条软管处,两端密封点泄漏值增大。虽然指标符合地方环保指标要求,但有上升趋势。起初,针对这一问题,各班组利用管钳紧固的方式进行处理,但没能解决根本问题。

  于是,米晓龙带领各班组成立攻关小组,停掉泄漏的燃烧器,对连接软管两端的密封面进行研究。他们发现泄漏原因:2号加氢装置加热炉燃烧器软管两端采用丝扣连接球面密封,经过长时间运行,球面腐蚀、平整度下降,进而导致密封逐渐失效。“仅加热炉F4101就有56个燃烧器,这种球面密封点多达336个。如果不及时治理,后果很严重。”米晓龙说。

  “如果能在球面上开一个环形凹槽,制作一个环形的密封圈半镶嵌在凹槽里,问题或许能够解决。”米晓龙提议。随即他多方联系软管制作厂家,提出定制特殊软管的需求。米晓龙与厂家技术人员反复计算开槽的位置、宽度、深度以及密封圈的大小后,最终确定了软管密封球面的定制参数。

  8月11日上午,定制的试验软管到货。确定安装方案、落实安全措施后,米晓龙带领大家,瞄准泄漏值最大的15号燃烧器软管开始更换。20分钟后,第一根软管安装完成。LDAR检测数据显示:一端泄漏值为0,另一端泄漏值只有5ppm,大大优于厂控指标。当天,所有定制软管更换完毕,LDAR检测数值均优于厂控指标。至此,米晓龙一直悬着的心才终于放了下来。

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