盛虹石化:全流程“黑灯实验室”这样打造

夜幕降临,实验室里依然忙碌——AGV机器人携带样品在自动化检测工作站间来往穿梭,与四轴、六轴机器人精准协同,将样品平稳送至检测位。自动化机器人依托三维模组完成开盖、超声波液位检测、注射器匹配抓取及仪器预处理启动等操作,让丙烯腈、MMA、乙腈、丙酮氰醇四大类产品质量检测同步开展。87台检测仪器与56台机器人在无人值守的黑暗环境中默契协作,仅0.2秒即可完成计算解析与精确定位……

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盛虹石化“黑灯实验室”一角。(杨熙 摄)

这是国内化工行业首个全流程无人化分析实验室——盛虹石化产业集团(简称盛虹石化)丙烯腈样品分析“黑灯实验室”的运行场景。经过7个月的稳定运行与持续优化,该实验室于近日完成全面技术迭代,实验室日均检测样品超1600个、分析项目突破5000次。

从“人力密集”到“AI驱动”

“从人工智能(AI)发展的视角看,‘黑灯实验室’是化工行业通往智能化未来的必经之路。它从根本上将生产力主体从‘人’转变为‘AI+机器人系统’,对企业的本质安全、运营效率和未来竞争力具有深远战略意义。”谈及建设“黑灯实验室”的初衷,盛虹石化产业集团总裁白玮说,“化工企业建设‘黑灯实验室’不是选择题,而是关乎未来生存的必答题。只有果断抓住稍纵即逝的窗口期,才能在行业转型升级的激烈竞争中抢占主动权。”

白玮介绍,盛虹石化年产104万吨丙烯腈。丙烯腈具有高毒特性,传统检测需操作人员穿戴厚重、闷热的防护装备,安全风险高。同时,高毒环境所需的强力排风系统能耗巨大,给企业增加了不菲成本。“黑灯实验室”能实现人与高毒样品的完全物理隔离,实现本质安全,同时也能降低为保障人员安全而产生的高能耗。

此外,104万吨丙烯腈产品检测量大、人工操作流程繁琐,而由AI“大脑”统一指挥的“黑灯实验室”,可根据优先级动态安排任务,彻底改变“人找数据”的传统流程,实现运营效率从“人力密集”到“AI驱动”。

更为重要的是,“黑灯实验室”采集到的高质量检测数据进行建模后,可结合生产运行参数,对产品质量和生产运行状况进行预测预警,提前干预并指导生产人员及时进行调整

因此,早在4年前,盛虹石化就启动智慧实验室建设计划。经过长达一年多的走访调研和技术论证,该公司于2023年10月完成丙烯腈分析线自动化改造项目立项,研发攻关由盛虹石化与北京戴纳实验科技携手。

历时21个月的攻坚克难

第一个“吃螃蟹”,总会面临各种各样的挑战。仅为确保本质安全,设计方案便优化了5轮。

项目负责人、智能化副经理刘海浪还记得,双方确定合作意向后不到一周,便因实验流程机械设计的合理性产生了分歧。“大家争得面红耳赤,一度到了掀桌子的地步。我们充分考虑到各环节可能发生的意外情形,坚持高标准分解、细化业务流程,团队连夜修改设计方案是家常便饭。”刘海浪说,以pH检测的稀释功能为例,按标准方法描述,仅需4个步骤就可完成全流程。但为了保证样品检测的准确性,盛虹石化在管路流向、样品、电极、检测杯润洗、检测器具的洁净度等方面提出更高要求,增加了多条液路管线、加热吹干功能,同时配套增加多个业务场景,使整个流程较原设计多了20多项步骤。

此外,中控样品组分非常复杂,具有腐蚀性、溶解性,不同物质对材质的要求不一样,给设备选型用材增加了很大难度。“我们对各种设备内容构造和材质进行分析,同时采购20余种不同规格材料,在实际样品中进行了为期2个月、多达180次的反复耐腐蚀测试。但在实际调试中,卡尔费休试剂在和样品反应后腐蚀性依旧很强。我们经多次讨论与测试,最终选择特氟龙管道进行安装铺设。”刘海浪回忆说。

除了设计瓶颈,团队还克服了多系统集成开发难度高、对接分析检测设备数量庞大、机加工件精度要求苛刻、AGV机器人定位准确度不够等困难。最终,历时21个月的攻坚突破,“黑灯实验室”建成。

迈向智能质检“下一站”

建成的丙烯腈样品分析“黑灯实验室”,深度融合视觉定位、光谱分析、机械臂、AGV及PLC控制等前沿技术,涵盖样品收样、色谱分液、水分分析、滴定分析等25个自动化工作站,集成87台精密分析检测设备,实现机械手臂彻底替代人工,并与LIMS系统无缝联动,依托二维码标签完成全流程追溯管理。

“真是天翻地覆的变化,我们再也不用因接触丙烯腈样品担惊受怕了!”分析工程师薛峰感慨道,以前大家都不愿被分到丙烯腈检测岗位。无论春秋冬夏,每个班都得穿9个小时防护服,衣服很快就湿透了。而“黑灯实验室”实现了人与高毒样品的物理隔离,从源头上根除中毒、灼伤等职业健康风险。

更引人关注的是,传统人工检测方法不可避免存在随机误差,检测结果受人员技能、疲劳程度、主观判断等人为因素干扰,数据的完整性和可追溯性难达理想状态。机器人操作可显著减少人为误差,每个样品都有唯一的“数字DNA”,检测过程被完整记录,确保了数据的可靠、合规与精准溯源。

此外,传统质量检测中心实验室建设需考虑人员操作空间、舒适度及安全防护,导致场地面积大、能耗高。同时,熟练检测人员的培养和人力成本持续上升,也给企业带来压力。“黑灯实验室”自动化系统极大压缩了人工操作空间,减少了仪器闲置,降低了单位产出的占地面积、投资额、能耗和人工成本。数据显示,该“黑灯实验室”投用后,直接释放近50名质检人员工作量,年节约人力成本约600万元。

“目前,我们正在推进丙烯腈装置无人送样车的测试验证与立项工作,充分联动已投用的‘黑灯实验室’,解决人工取样耗时、耗力、耗运力问题。借鉴丙烯腈产品‘黑灯实验室’的成果经验,我们下一步将建设水质化验‘黑灯实验室’,持续推动数字技术与实体经济深度融合,以民营化企龙头的担当为石化产业高质量发展贡献力量。”白玮如是说。

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