“动脑筋、想办法的过程很磨人,但设备改造不仅解决了运行中的‘小毛病’,还能为企业节约生产成本,这就是‘小改小革’的价值体现。”近日,延长石油延安石油化工厂轻烃中心技术员加勇深有感触地说。
2024年以来,延安石油化工厂秉持“处处是创造之地,人人是创造之人”的理念,将职工智慧转化为推动企业发展和技术创新的新质生产力。通过“小改小革”这一载体,该厂发动全体员工积极参与,从细微之处为高质量发展提供保障。
打通设备运行“堵点”
在轻烃中心混合脱氢装置现场,解析气压缩机运行不稳定、检修频次高等问题成为影响装置平稳运行的“堵点”。
要想打通堵点,就得刨根问底。为了找出原因,该厂技术员加勇翻阅了大量的标准与规范,认真总结检修经验,并积极与设备厂家探讨交流。他们最终发现,压缩机的轴瓦强度设计不足是导致故障频发的根本原因。
加勇与厂家反复沟通确认,共同提出了改良方案,将压缩机的曲轴轴径由152毫米改为150毫米,将轴瓦的厚度由4毫米增加至5毫米。
这个毫米间的“小改小革”项目在2023年大修期间实施后,压缩机连续稳定运行8个月以上,为装置长周期运行提供了基础保障。
让卸油实现可视化
在油气储运车间的卸车油台,一个个卸油鹤管排列整齐,职工正穿梭于罐车之间,忙碌着安检、卸油、化验、铅封等工作。
以往,为了全过程监督卸油作业,职工要频繁上下罐车,存在一定的安全风险。“能不能让职工直观地看到卸油状态,还不用上下罐车?”该厂技术员张可一直琢磨着这个问题。对此,他找到相关领导提出想法,还赴兄弟单位借鉴经验,最终提出了对油台卸车管线进行可视化改造的建议。
有了想法,说干就干。仅用两天,在该厂生产计划部、机动设备部的全力配合下,10条鹤位管线的改造顺利完成。他们在鹤位管线与管线的法兰处加装了长约15厘米的玻璃管视镜。
“改造后的鹤位管线,不仅实现了油品全封闭密闭卸车,还让操作人员可直接观察卸油状态,降低了工作人员上下罐车的劳动强度,有效避免了的安全风险。”张可介绍说。
小建议结出“金豆子”
“连续重整装置凝结水系统新增管线,使凝结水罐与大气相通,不仅确保了凝结水泵正常运行,还可以避免凝结水直排浪费。”一提起落地见效的小改小革项目,联合一车间技术员寇安就打开了话匣子。
据他介绍,凝结水系统原来没有外接大气的溢流口,在装置运行中,随着凝结水罐的水位没过溢流线,凝结水系统就形成了密闭系统,罐内产生负压,导致凝结水泵频繁抽空损坏泵,严重影响装置平稳运行。
为解决该问题,寇安于2024年8月10日提出了“在原凝结水溢流线上新增一条DN50管线”的建议,成功解决了凝结水系统的问题。改造后,凝结水泵运行稳定,全年可减少直排凝结水1620吨,节约生产成本约3.56万元。
奖励机制带来全员创新
如何凝聚员工“智慧”,让金点子变成“金豆子”,推动企业高质量发展是该厂面临的重中之重。
近年来,该厂坚持科技创新引领新质生产力,着眼于培育动手能力强、创新能力强的职工,激励他们广泛参与小改小革。该厂坚持推进小改小革常态化,专门建立了奖励机制,设立专用“奖金池”,不仅激发了职工的创新活力,还为他们提供了更多成长平台和机会。2022至2024年,该厂共收集108个小改小革措施,其中有33个项目在实践中取得显著效果并获得奖项。
“小改小革”就是企业发展的“毛细血管”,一个创新点子、1毫米的微改造、一条管线的增配……这些看似不起眼的小建议、小改造,却能为企业节约成本、提升效益,成为企业降本增效的活水源头。
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