自创模具解难题

  近日,潞安恒通化工公司热电厂成功完成了对锅炉给水系统的改造,特别是在处理4号给水泵冷却系统结垢问题上,自行设计的模具解决了带压开孔大难题。

  随着热电厂技改程度的不断深入,原有的锅炉给水系统逐渐暴露出诸多弊端,其中4号给水泵长时间运行,效率较低,增加了能耗和维修成本。面对这一问题,该厂对4号给水泵进行更换,并着手解决冷却介质的选择与冷却系统的优化问题。

  在充分调研与论证后,该厂决定采用不易结垢的脱盐水作为新泵的冷却介质。这一选择不仅能够有效避免结垢问题,还能提升冷却效率,延长设备使用寿命。但在实践中,工作人员发现整个系统因使用脱盐水冷却的设备较多,一时无法退出。另外,脱盐水系统母管上水压有0.5兆帕,在其母管上开孔难度极大。如何在不影响整个脱盐水系统正常运行的前提下,实现新泵冷却系统的接入,成为了摆在技术人员面前的新难题。

  对此,热电厂技术团队提出了带压开孔技术方案,设计了一套钻孔模具。该模具包括定位套、导向套、密封室、导流管、加长钻杆等部件,确保在较高压力下也能实现精准、安全开孔作业。具体而言,检修人员在利用模具开口前,选用一只DN32阀和前法兰短节组装后焊在脱盐水母管上,作为开孔作业的基础平台,选用磁力台钻进行钻孔操作,溢出的水经导流管排入地沟,确保了作业环境的整洁与安全;当钻头退出一定位置时,迅速关闭根部阀,同时拆掉模具及台钻,高效又安全。

  此次改造成功,标志着热电厂在锅炉给水系统优化方面迈出了坚实的一步。下一步,该厂将继续提升生产效率和设备管理水平,为企业的可持续发展注入强劲动力。

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