李学科在进行变频器技术攻关。 (郝文远 摄)
他是国内第一个对变电机组部件变频器进行自主维修的一线工人,被称为“行业第一人”;他带领团队先后获得全国优秀质量管理小组、全国质量信得过班组、全国工人先锋号等国家级荣誉。“五一”前夕,他又荣获全国五一劳动奖章。
他就是河南心连心化学工业集团(以下简称心连心)合成氨事业部供配电中心副经理李学科。
刻苦钻研 “小电工”成长为技术能手
2005年,21岁的李学科大专毕业,通过招聘考试进入心连心,成为电气岗位一名“小电工”。
“他爱琢磨、爱鼓捣、爱钻牛角尖、爱问为什么。”这是同事们对李学科的最初印象。
在电气岗位上,李学科干中学、学中干,天天抱着专业书籍“啃”个不停。久而久之,李学科就有了许多的小发明、小改造。
在心连心历年的各种检修中,李学科总是冲在最前边,负责最苦最累的变电场年检工作。烈日下的检修让许多员工叫苦不迭,他却常常为搞清一个问题一站就是几个小时。
凭着一股钻劲儿,李学科短短6年时间就从一个普通大专生成长为工段长。一个个小发明、小改造,不仅为企业创造了效益,还为他赢得了“金点子”“技术能手”等称号。
技术攻关 创新工作室屡建奇功
2014年,心连心组建了以李学科名字命名的创新工作室。创新工作室主要由一线工人组成,目前共有4个创新小组、26名成员。9年来,李学科创新工作室累计为企业创效1500余万元。
自主维修变频器是李学科带领团队取得的第一个重要突破。变频器是企业供电环节重要的节能设备,受环境影响易损耗,使用寿命较短。如果隔三差五找专业维修人员上门维修,每次费用就得5000元左右,不仅增加了运营成本,还直接影响企业正常生产。
按常理,维修变频器不在李学科的工作范围内,他只负责确认是哪个部分坏了,让厂家维修就行了。但李学科认为,来回2个月的修理时间不但耽误生产,而且修理费用高。心连心变频器很多,每年在这上面花的钱达千万元。看着花出去的修理费用,李学科就像花了自己的钱一样心疼。
“我想自己修。”李学科把内心的想法与同事、领导进行了交流汇报。在心连心的大力支持下,他们成立了攻关小组开展技术攻关。经过1年多的努力,李学科带领团队成功设计制造出变频器驱动板检测平台,仅需2个小时、花费200元就可以完成对变频器的检测诊断,实现了自主维修。这项发明荣获全国优秀质量奖。
实现变频器的自主维修,让李学科和他的团队备受鼓舞。他们又把目光瞄向另一个频繁“罢工”的设备——低压机励磁柜。李学科设计出的励磁柜双通道运行妙招,得到生产厂家的高度认可,厂家在采纳他的设计的同时,还特意从武汉发来感谢信。
痴迷改革 完成上百个技改项目
几年来,李学科带领创新工作室对高压变频器等设备从维修到升级、从升级到革新,走出了一条科学可行的技术改造之路。
持续的技术革新带来诸多益处:一是倒逼变频器生产厂家不断进行科技创新,确保产品适用性;二是保障了变频器下游企业的生产安全,提升了生产效率;三是为企业节约了大量运营成本。
十几年痴迷技术,十几年硕果累累。李学科取得的成绩极大地鼓舞了一线员工技改创新的积极性,在企业内营造起全员创新的氛围。据了解,自参加工作以来,李学科和同事们共完成上百个技改项目,10次荣获心连心技术进步奖。
进入新时代,技术发展日新月异,稍一停步就会跟不上时代发展的步伐。
“要跟上时代的步伐,就要不断地学习和思考。我和我的工作室将继续响应公司的号召,把人工智能、工业4.0等新技术运用到工作中去。只要永远怀有一颗愿意思考、善于思考的科技革命之心,我们就一定会始终站在科技革命的前沿。”李学科说。
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