吉化解决换热器管束泄漏难题

  中化新网讯 近日,吉林石化公司染料厂苯酚丙酮装置精馏单元E-622、E-627两台换热器顺利检修完工,并一次开车成功。经产品分析,苯酚结晶点40.8℃,丙酮褪色时间大于120分钟,水含量、杂质含量低于指标,均满足分析指标要求。

  E-622为精苯酚塔塔顶冷凝器,E-627为焦油塔塔顶冷凝器,这两台换热器均用于物料与物料换热。由于热负荷较大且受到冷流气相冲刷,换热器管束使用寿命极大缩短,且时常发生泄漏。

  面对换热器管束内漏问题,公司决定更新换热器管束,彻底根除“顽疾”。厂机动科及时申报物资采购计划,选定确立生产厂家,加紧制造满足生产要求的管束。工厂领导牵头机动科多次与生产厂家沟通,每天催进度,到现场监督制造,保证交货时间和交货质量。

  换热器运行情况是苯酚车间密切关注的头等大事。车间技术员每天察看分析数据,及时优化生产运行,延长设备使用寿命。3月15日,中控分析数据再次显示水分、杂质含量接近控制指标。为了不影响产品质量,工厂决定对精馏单元局部停车,实施更新管束检修。

  检修关乎安全和产品质量。染料厂提前制订了科学的停开工方案及检修方案,成立停开车队,严格停开车过程管控,升级两个“界面交接”,上下联动、多方把口,护航换热器管束更新检修施工。

  3月16日4时,馏单元停车。针对苯酚易结晶、能量隔离及平稳罐存等关键环节,苯酚车间强化预知性风险辨识。停工时采用加强伴热精馏单元小流量循环方式做好防冻工作;提前做好平衡罐存工作,避免对其他单元造成影响。苯酚车间提前办理了动火、吊装、受限空间等作业许可。当天8时40分,换热器交付检修。

  经气密性实验、抽真空后,3月17日5时,装置投料开车。目前,更新管束后的两台换热器运行安全平稳。

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