春节时分,年味正浓。张1112井场上却是一派忙碌景象。河南油田采油一厂张店巡检班主任技师张献立,正顶着寒风熟练地为油井更换自制的耐磨盘根。
这块黑亮紧实的密封件,不是采购的新品,而是用废旧抽油机皮带改造而成。正是这项源自一线员工的小革新,让井口密封难题迎刃而解,也让这个春节期间,井场少了几分抢修奔波,多了几分平安踏实。
传统橡胶盘根一直是采油工过年期间最揪心的事。受井况、压力、高低温交替影响,普通盘根用上60天就容易磨损渗漏。越是万家团圆,井场越不敢松劲,频繁更换盘根不仅要停井、耗工时,还影响产量。尤其遇上严寒天气,橡胶变硬开裂,抢修难度更大。往年除夕和大年初一,巡检班总要顶着风雪跑井,大家心里都憋着一股劲:一定要攻克这个难题,让工友们过个安稳年。
“不能总让盘根问题牵着鼻子走,更不能让它耽误过年生产。”作为扎根一线多年的技师,张献立常常白天蹲在井场观察,晚上在班组琢磨,把磨损报废的旧盘根拆解对比,反复记录失效原因。他心里清楚,问题的关键就在普通橡胶不耐磨、不耐油、扛不住温差,根本顶不住油井长期高强度运行。
除夕前的一个巡检日,张献立更换抽油机皮带时,看到堆放在一旁的废旧皮带。他想:这些被换下的旧皮带,含有高强度聚氨酯材质,不正是井口密封最缺的“好材料”吗?
在整个春节筹备期,张献立忙着量尺寸、画图样、做试验。由于旧皮带硬度高、韧性大,尺寸稍有偏差,要么密封不严,要么磨损光杆。他逐井测量、反复打样,钻孔、切割、打磨、倒角,一道工序都不马虎。
为了不耽误生产,他利用除夕前后、大年初一的休息间隙,泡在井场调试。第一批样品先装在问题最突出的张店2井。他白天盯现场、看密封,晚上记数据、找不足。攻关成功那一刻,张献立终于松了一口气。他说:“这个春节,总算把困扰采油工油井井口易出问题的‘心病’彻底治好了。逢年过节大家心总是悬着,现在好了,既省工时又降成本,还更安全环保。”
据推算,这项实用技术年可减少维护220余井次,减少停井时间超200小时,在提升生产效率的同时,从源头降低了安全环保风险。
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