攻克难关 持续创新——海南炼化聚丙烯新品研发纪实

  今年前两月,海南炼化公司共增产聚丙烯2000吨,聚丙烯产量达近4万吨,装置实现满负荷生产。据该公司炼油五部副主任吴日清介绍,近几年该公司通过持续开展技术创新,3年内共研发新产品5个,聚丙烯专用料比重达到90%。

  解决熔指偏高难题

  去年新冠肺炎疫情暴发时,海南炼化紧急接到通知,立即启动PPH-Y40无纺布口罩料生产线。“我们用时10余天做好了添加剂和催化剂采购和贮备工作,12小时内就将挤压造粒机模板、切刀等配件全部更换完毕,试生产时日产量达到了700吨。”吴日清介绍说。

  从去年2月启动生产后,PPH-Y40的产量从每月4000吨、8000吨到12000吨逐步提高。吴日清进一步介绍:“去年我们共生产PPH-Y40无纺布口罩料3万吨,并尽最大努力满足市场需求。”

  PPH-Y40无纺布口罩料生产线是该公司技术储备的一项产品,于2017年研发成功并试生产。研发时没有任何经验可借鉴,在后期持续生产过程中,他们发现因熔指偏高,生产过程中对挤压造料机有一定风险,垫刀停机故障时有发生。一旦停机又不能立马启机直接恢复生产,只能转产低熔指产品,待挤压造粒机运行稳定后,才能恢复高熔指无纺布口罩料的生产。这样会产生大量的过渡料,成本与风险都比较大。

  初步测算显示,若停机一次,将会产生200~300吨的低熔指过渡料,预计损失过渡料和配件设备成本达150余万元左右。“因此,近两年我们不断对这项技术进行创新和优化,尤其针对熔指数偏高造成的垫刀停机,经反复研究和探讨,以及对挤压造料机的筒体温度和切刀转速、进刀压力等进行反复调整试验,直到可以实现大产量连续生产。”吴日清表示。

  无纺布口罩料生产线之前尝试过加氢法和降解法两种工艺,经过反复试验,发现加氢法工艺可使口罩料味道最小,更加符合卫生产品条件。从去年至今,该公司一直延续采用加氢法工艺生产无纺布口罩料。今年1月起,生产线的月产量在2000吨左右,该项技术已从幕后的技术储备变成了国家防疫战略物资储备。

  研发薄壁注塑新品

  “去年,我们又新研发了一种蓝相高流动薄壁注塑料新产品PPH-MN90B,试生产254吨。虽然产量不大,但是下游市场销量和反馈的信息较好。下一步,我们还会根据下游客户需求,做进一步优化。”吴日清说。

  PPH-MN90B拥有更高的刚性和韧性,更低的收缩率、翘曲变形度和透明度,产品已在国内外知名品牌汽车上得到应用,市场前景非常广阔。目前,我国汽车配件材料大部分是有规共聚来实现,海南炼化要想在装置现况下生产,研发和创新过程中难度还是很大的。

  一方面是因为该产品熔指高达90g/10min,是无纺布口罩料熔指的2倍,聚合反应剧烈,对挤压造粒工段各项参数控制要求严苛,稍有不慎就会造成垫刀导致联锁停机,稳定生产极其不易。另一方面是生产过程中加氢量达到峰值。加氢量越多,反应越剧烈,导致反应器轴流泵极易发生气蚀,影响设备平稳运行。一旦加氢反应器出现问题,就必须停下来,恢复时间也至少要24小时。

  “我们反复推敲试生产方案,多次推演操作细节,优化反应器及挤压造粒机运行系统的工艺参数,适当提高聚合反应压力,并时刻关注挤压造粒机组运行状况,在允许范围内提高切刀转速和进刀压力,降低垫刀的风险,仅用6个小时就实现成功转产。”吴日清介绍说。

  提供客户定制服务

  “除研发新产品外,我们还尝试开启定制化服务模式,根据客户需求改进原有产品。PPH-H60新产品就是为客户定制生产的。”吴日清介绍说。

  定制化生产在海南炼化还是首次尝试,最初还有一些顾虑。但在与客户多次沟通后,试验结果让他们喜出望外,最终产品效果也很好。2019~2020年,该公司共为客户生产PPH-H60产品5500吨,全部销往海南和华南市场。

  该公司定制化生产PPH-H60产品后,还派出技术人员现场观看了下游企业做涂覆料的过程。他们发现,使用其生产的聚丙烯料制成的涂覆产品,类似胶水的功能,还可以达到无缝黏结的,获得客户的好评。

关键字:聚丙烯
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