“如果说芯片是现代工业的核心和灵魂,那么催化剂可以看作化工生产的‘芯片’。谁掌握了催化剂研发技术,谁就握了化工行业发展的关键一招。”聊起自己率队主攻的催化剂研发项目,吉化研究院精细化工研究所研究员吕建辉侃侃而谈。
近年来,吕建辉潜心研究催化剂再生技术,通过自主创新,使催化剂“复活”,不但实现了降本压费,而且打破了国外技术垄断。今年,吕建辉光荣当选吉化公司第四届十大杰出青年。
“吉化苯乙烯装置烃化、反烃化催化剂均来自国外进口。随着装置运行时间增加,催化剂表面会逐渐形成碳沉积物,导致活性降低,只能通过停车换剂来解决,无疑增加了工艺成本。” 吉化研究院院长孙润德介绍说。为此,吕建辉和课题组最先将目标瞄向了“合成乙苯进口催化剂失活机理与再生工艺”的研究。
没有相关资料,吕建辉就自己摸索,先采用X射线衍射仪、扫描电镜等设备和化学元素分析、热重分析等方法,给失活催化剂、再生催化剂、新鲜催化剂做个全面体检,再用小型固定床反应装置模拟工业装置,评价催化剂的活性、选择性和稳定性。然而,经过9个多月、近400次试验,失活催化剂活性恢复度不到60%,没有到达预期再生效果。
问题究竟出在哪儿呢?科研过程来不得半点浮躁,吕建辉沉下心来、重新出发。他彻夜查找资料,深入研究催化剂的微观结构和制备机理。“催化剂的微观结构像‘蜂巢’一样,很难通过常规方法来恢复活性。如果排除结构性和碳含量的影响,那关键条件就是清洗过程中酸的浓度。”吕建辉恍然大悟。又经过100多次试验,最终证明,酸浓度的确是催化剂最直接的制约因素。吕建辉带领攻关团队采用“焙烧—离子交换—再焙烧”方法,破解了最为关键的技术难题。
为了验证这项技术,吕建辉将实验室小试应用到生产实践中。但在第一次验证过程中,苯乙烯装置卸出的烃化催化剂、反烃化催化剂破碎严重。吕建辉反复分析论证,最后提出在敞口水槽进行离子交换,将催化剂深度干燥和焙烧“两步并作一步”的方案,终于突破了技术瓶颈。经过600小时稳定性测试,再生催化剂性能可以和进口催化剂相媲美。投入装置生产运行后,仅这一项技术就节约催化剂购买成本900多万元。
“该催化剂‘复活’技术很快被推广到另外一种型号的催化剂/吸附剂再生领域。”吕建辉介绍说。2021年,他们团队又再次承接了苯乙烯装置的催化剂再生任务。这次和以往不同,需要增加一种属于危险化学品的再生原料——硝酸铵,但硝酸铵的购买和使用都受到严格限制,急需找到一种替代原料,经过多次筛选,团队确定了一种有机酸溶液。催化剂回装后,工业运行性能达到进口催化剂指标,再次节约催化剂购买成本1000多万元。
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