吉化合成树脂厂设备改造破除生产“瓶颈”

“太好了!旋转阀密封圈无磨损,侧板无积料,我们的改造成功了!”近日,在吉林石化公司合成树脂厂第二ABS装置前,车间副主任尹石庄满脸欣喜。连日来的辛劳瞬间消失。

5RV-206旋转阀位于第二ABS装置G-ABS单元,由德国进口,因已连续运行近11年,设备转子接触面光洁度降低、密封圈磨损、支撑环变形,近期多次出现故障,每次处理,都需要将装置停车,是影响生产负荷的“瓶颈”问题。

“每次处理故障,装置要停车3个小时,影响中间品粉料产量22.2吨。因此,旋转阀问题必须要马上解决!” 今年初,车间计划申请采购一台新的旋转阀,询价后得知一台原装旋转阀要50万元,而且从招标到收货,至少要6个月;如果外委检修,最快也要耗时两个星期。这让尹石庄犯了难。他想通过德国厂家获取一些关于密封圈以及其它备件的数据,但厂家回复该产品为专利产品,具体数据无法告知。

“德国厂家不给数据,那我们就自己干!” 在工厂全力支持下,尹石庄带领郭明鑫、张原郡,指挥维修人员对旋转阀关键部位的转子和定子粗糙部位进行打磨,提高表面光洁度。同时,针对磨损严重的密封圈,他们经过多维度测量,结合输送介质粉料粒径、气封压力、流量等因素,反复测算,最终确定了重新加工制作的具体尺寸。 

但是,新问题接踵而来——原旋转阀密封圈为四氟材质,因材质较软,加工精度不易控制,加工单位多次尝试,都达不到要求。怎么办?尹石庄结合旋转阀运行过程中的实际情况,通过查阅资料,提出建议:将原有的四氟材质,改为易于加工成型的尼龙材质。

尼龙材质虽可提高密封圈的强度,但韧性差,是否适合?工厂组织设备专业人员进行研讨,大家都觉得可以大胆尝试一下,不妨先做一款尼龙材质的密封圈,看看效果。

尼龙材质的密封圈被很快制造好并安装在了旋转阀内。这改造后的旋转阀能否稳定运行,大家都悬着一颗心。装置开车后,尹石庄、郭明鑫、张原郡每天24小时对旋转阀进行巡检,对温度、电流、振动、气源浮子状态等进行监测,只要有一点变化,都要仔细分析研究原因。

截至5月31日,旋转阀已经稳定运行140天。

(张晓君 田丰华)

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