自制“防护伞”治“水患”

针对切粒机轴承盒频繁进水导致轴承锈蚀损坏的难题,日前,吉林石化公司第二ABS车间技术团队以一项结构精巧、成本低廉的改造,根治了这一“老大难”,预计每年可为企业节约维修成本数十万元。

在第二ABS车间6SAN单元,关键设备切粒机曾长期被一个设计缺陷所困扰——切割室内大量高温输送水连续冲入转刀和后罗拉的轴承盒。轴承长期浸泡在高温积水中,不足两个月就会发生严重锈蚀损坏。“轴承频繁损坏导致设备突发积料停车,加速转刀磨损,单次维修研磨费用动辄上万元,严重时甚至会出现‘打刀’,导致价值近20万元的核心部件‘转刀’报废。”车间负责人林长松介绍说。

面对这块久攻不下的“硬骨头”,车间设备主任尹石庄带领技术团队决心打破常规思维。他说:“过去我们一直聚焦于如何‘堵漏’,效果有限。这次我们转换思路,从源头‘控水’和‘疏导’入手,目标是让水‘进得少、排得快’,避免积水浸泡。”

技术团队对比第一、第三ABS车间SAN单元切粒机结构,发现他们采用的外置轴承盒能有效防水,但因6SAN单元设备负荷是其他单元的两倍多,结构空间受限,无法直接复制。经过反复研究论证,团队创造性地提出了“源头减量,顺势疏导”的方案,能够大幅减少进水量,并确保即使有微量水进入也能及时排出。

方案的关键在于一个结构上的巧思——在切割室壳体上精心设计并焊接一对特制的“隔水环”。装置将原本3毫米宽的进水间隙精准压缩至仅0.5毫米,使得进水通道的截面积锐减至原来的约1/36,从源头上扼住了“水龙头”。

改造完成后,效果立竿见影。经过10余天的运行观察,轴承盒底部预留的三个排水孔中,仅最低点的一个排水孔有少量水珠渗出,困扰多年的盒内积水问题彻底消失。经评估,改造后轴承使用寿命预计可提升4倍以上,能够满足装置一个完整运行检修周期的需求。

相关推荐

压缩机“治癣”记

吉林石化公司硫黄装置K101干式气柜往复压缩机,是装置的核心设备,承担着瓦斯回收节能增效的重任。可今年这台机组却闹起了毛病:预知性检修时,维修人员发现曲轴箱里主轴瓦与大头瓦上布满了点蚀磨损的“小癣斑”...

2025-12-10     中国化工报

天业天辰构筑AI智能安全屏障

近日,天业集团天辰化工厂为十余台高危机泵成功加装AI智能传感器并投入运行,使设备预测性运维实现突破。

2025-12-10     中国化工报

辽河油田氢能源无人机首飞

近日,中国石油辽河油田油气集输公司引进改装的氢能源无人机完成首次试飞。无人机飞行状态全程平稳、数据传输流畅。    辽河油田油气集输公司每天要承担连续约900公里的管道巡护任务,...

2025-12-10     中国化工报

攀枝花掺氢管道输送试验平台项目开工

12月4日,四川省攀枝花市掺氢管道输送应用验证及科技试验平台项目(以下简称平台项目)正式开工。

2025-12-10     中国化工报

硝酸业首个国产化“汽改电”工程完成

“高速电机转速稳定!达到每分钟9540转!”12月3日,在宁夏润夏能源化工有限公司(以下简称宁夏润夏)中央控制室内,随着屏幕上最后一项电机运行参数稳定在正常范围,由西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称陕...

2025-12-10     中国化工报

复朋科技生物质气化炉签约

日前,北京复朋科技有限公司与天津市赛泓环境工程有限公司战略合作签约仪式在天津瑞恒茂集团举行。此次签约将以天津竹醇负碳一体化项目建设为载体,共同推动生物质绿色甲醇技术升级与产业规模化落地。

2025-12-10     中国化工报